Soquitex
Soquitex
FACULTAD DE INGENIERIA
TESIS
Para optar el título profesional de Ingeniero Industrial
AUTOR
LINARES CONTRERAS, DIEGO ANTONIO (0000-0003-1565-4253)
ASESOR DE TESIS:
SHINNO HUAMANI, MIGUEL (0000-0002-1732-8788)
The purpose of this work is to implement Lean Manufacturing tools to improve the productivity
of the Soquitex company. This is an SME that has achieved great growth thanks to its
competitive prices compared to large companies, achieving better positioning. This in spite of
not yet having a standardized production system or having an adequate productivity or ordering
of processes.
It was decided to conduct a study to use lean manufacturing tools and improve productivity to
increase the competitiveness of the company, which is dedicated to the commercialization of
chemical products for the textile sector. For this, different tools will be used to make changes
and reduce activities that do not generate value. Thanks to the principles of Lean Manufacturing,
a system for distributing orders using smaller lots of work (Heijunka) was designed, the
sequence of activities carried out in the posts was changed to improve the production rate (Takt
Time) and, for last, the ordering of work spaces was improved (5S).
The objective of this paper is to show the application of a work system to reduce costs and
improve the productivity of a chemical inputs company. Through these work techniques it was
possible to reduce delays by 18% of total orders; productivity was improved by 15% and
inventory turnover increased by 10%. These results showed that the production reacted favorably
to the reordering to achieve a correct production following a flexible demand.
II
Resumen
El presente trabajo tiene como finalidad implementar herramientas de Lean Manufacturing para
mejorar la productividad de la empresa Soquitex. Esta es una pyme que ha logrado un gran
crecimiento gracias a sus precios competitivos comparados con las grandes empresas, logrando
mejorar su posicionamiento. Esto a pesar de todavía no tener un sistema de producción
estandarizado ni tener una adecuada productividad u ordenamiento de procesos.
El objetivo del presente trabajo es mostrar la aplicación de un sistema de trabajo para reducir
costos y mejorar la productividad de una empresa de insumos químicos. Mediante estas técnicas
de trabajo se logró reducir los retrasos en un 18% de los pedidos totales, se mejoró la
productividad en 15% y la rotación de los inventarios aumento en 10%. Estos resultados
demostraron que la producción reacciono favorablemente al reordenamiento para lograr una
correcta producción siguiendo una demanda flexible.
Palabras clave: lean manufacturing, heijunka, productos químicos, 5S, tiempo takt, tensoactivos
III
Tabla de Contenidos
SUMMARY ......................................................................................................................................................... II
RESUMEN .......................................................................................................................................................... III
INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................................. 9
CAPITULO I. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................... 10
DEFINICIÓN DEL NEGOCIO ............................................................................................................................................. 10
Pequeña y Mediana Empresa ............................................................................................................................. 10
Auxiliares Químicos para el Sector Textil ............................................................................................................ 11
Mercado Nacional de Textiles ............................................................................................................................ 13
LEAN MANUFACTURING ................................................................................................................................................ 18
Desperdicios en el Lean Manufacturing ............................................................................................................. 21
Principios del Pensamiento Lean ........................................................................................................................ 23
Herramientas del Lean Manufacturing .............................................................................................................. 24
HERRAMIENTAS DE LOGÍSTICA ........................................................................................................................................ 40
Gestión de Inventarios y Almacenes ................................................................................................................... 42
HERRAMIENTAS DE INGENIERÍA ...................................................................................................................................... 43
Estudio de Tiempos ............................................................................................................................................. 43
Herramientas de Calidad .................................................................................................................................... 45
RELACIÓN CON EL CASO DE ESTUDIO ............................................................................................................................... 47
CASOS DE ÉXITO .......................................................................................................................................................... 49
ESTADO DEL ARTE ........................................................................................................................................................ 51
CAPITULO II. PROBLEMÁTICA DE LA EMPRESA .................................................................................................. 53
PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA ...................................................................................................................................... 53
Situación en el Mercado de la Empresa ............................................................................................................. 55
Descripción de la Actividad de la Empresa ......................................................................................................... 60
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ........................................................................................................................................... 73
Antecedentes del Problema ................................................................................................................................ 73
Identificación de los Problemas .......................................................................................................................... 77
Impacto de los problemas .................................................................................................................................. 78
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN ..................................................................................................................................... 89
Objetivo Principal ............................................................................................................................................... 89
Objetivos Específicos .......................................................................................................................................... 89
JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................................................................................... 90
IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................................................................ 91
LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................................ 91
HIPÓTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ...................................................................................................................... 93
Hipótesis General ............................................................................................................................................... 93
Hipótesis Específicas ........................................................................................................................................... 93
IMPACTO DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA ........................................................................................................................ 94
VARIABLES E INDICADORES ............................................................................................................................................ 95
CAPITULO III. PROPUESTA DE MEJORA .............................................................................................................. 96
IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS LEAN ..................................................................................................................... 96
Metodología de las 5S ........................................................................................................................................ 98
Tiempo Takt ...................................................................................................................................................... 108
IV
Heijunka: Nivelación de la Producción ............................................................................................................. 121
CONTROL Y SEGUIMIENTO ........................................................................................................................................... 128
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ................................................................................................................................... 133
CAPÍTULO IV. PLAN DE VALIDACIÓN ............................................................................................................... 135
OBJETIVOS DE LA VALIDACIÓN ...................................................................................................................................... 135
EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE SOLUCIÓN ................................................................................................................. 136
Implementación de las 5S ................................................................................................................................. 136
Implementación del Takt Time ......................................................................................................................... 150
Heijunka ........................................................................................................................................................... 161
RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN ................................................................................................................. 170
EVALUACIÓN ECONÓMICA ........................................................................................................................................... 173
Calculo del Costo de Implementación............................................................................................................... 173
Beneficios ......................................................................................................................................................... 174
Evaluación de Factibilidad ................................................................................................................................ 175
GESTIÓN DE RIESGOS .................................................................................................................................................. 177
EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS .................................................................................................................................... 178
CONCLUSIONES .............................................................................................................................................. 181
RECOMENDACIONES ...................................................................................................................................... 182
BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................................ 183
ANEXOS ......................................................................................................................................................... 185
V
Índice de tablas
Tabla 1: Beneficios de Lean Manufacturing ............................................................................................... 20
Tabla 2: Actividades que no generan Valor ................................................................................................ 22
Tabla 3: Relación de Problemas con el Lean .............................................................................................. 48
Tabla 4: Evaluación de las actividades en los productos principales ......................................................... 68
Tabla 5: Hoja de Análisis de Procesos ........................................................................................................ 69
Tabla 6: Hoja de Análisis de Procesos ........................................................................................................ 70
Tabla 7: Productividad mostrada antes del estudio ................................................................................... 75
Tabla 8: Productividad empresa de pinturas y productos ferreteros ........................................................ 75
Tabla 9: Problemas de pérdida de las ventas ............................................................................................. 77
Tabla 10: Resumen de pérdidas por retrasos (Ene‐Ago 2015) ................................................................... 79
Tabla 11: Resumen de pérdidas por pedidos rechazados (Ene‐Ago 2015) ................................................ 81
Tabla 12: Desabastecimiento de Productos (Enero – agosto 2015) .......................................................... 82
Tabla 13: Casos totales de Reclamos ......................................................................................................... 82
Tabla 14: PRODUCCION EN KG VS HORAS EXTRA‐2015 ............................................................................. 85
Tabla 15: Definición de responsable por Área de Trabajo ....................................................................... 101
Tabla 16: Modelo para auditoria 5S ......................................................................................................... 106
Tabla 17: Listados de Tarjetas Rojas ......................................................................................................... 107
Tabla 18: Evaluación en familias de los productos principales ................................................................ 109
Tabla 19: Tiempos de Operaciones en Minutos ‐ Familia 1 ..................................................................... 111
Tabla 20: Tiempos de Operaciones en Minutos ‐ Familia 2 ..................................................................... 113
Tabla 21: Calculo de Producción en Kg. Semanal y .................................................................................. 115
Tabla 22: Tiempos y Capacidad de Ciclo – Familia 1 ................................................................................ 115
Tabla 23: Tiempos y Capacidad de Ciclo – Familia 2 ................................................................................ 116
Tabla 24: Calculo de la Demanda ............................................................................................................. 125
Tabla 25: Nivelación de la Producción durante la semana ...................................................................... 126
Tabla 26: Responsable por Área de Trabajo ............................................................................................. 137
Tabla 27: Personas por Puesto de Trabajo ............................................................................................... 138
Tabla 28: Comparativa de Verificación y Evolución de las 5S .................................................................. 149
Tabla 29: Tiempos de Producción y Disponible Semanales ..................................................................... 151
Tabla 30: Evolución de la Eficiencia de la Producción .............................................................................. 159
Tabla 31: Personal del Puesto .................................................................................................................. 162
Tabla 32: Planificación semanal de producción ....................................................................................... 163
Tabla 33: Calculo de los Pronósticos de la Producción Semanal .............................................................. 165
Tabla 34: Planificación semanal de la Producción ................................................................................... 168
Tabla 35: Rotación de Inventario ............................................................................................................. 169
Tabla 36: Incidencia de los Problemas y Principales Causas .................................................................... 170
Tabla 37: Medición de Retrasos de la Producción ................................................................................... 172
Tabla 38: Resumen de Gasto por Mejora e Implementación .................................................................. 173
Tabla 39: Resumen de Beneficios por Mejora ......................................................................................... 174
Tabla 40: Matriz Propuesta de Evaluación de los Impactos ..................................................................... 178
VI
Índice de Figuras
Figura 1: Necesidad de Clientes por Auxiliares Textiles ............................................................................. 13
Figura 2: Pasos de la Manufactura Esbelta ................................................................................................ 23
Figura 3: Sombrilla del Kaizen .................................................................................................................... 28
Figura 4: Ciclo del Kaizen ............................................................................................................................ 28
Figura 5: Los Pasos de las 5S ...................................................................................................................... 29
Figura 6: Caso durante Horas de Trabajo ................................................................................................... 32
Figura 7: Ejemplo de Desorden y falta de limpieza .................................................................................... 34
Figura 8: Ejemplo de problema en la empresa .......................................................................................... 37
Figura 9: Tiempo Takt vs Tiempo de Ciclo .................................................................................................. 38
Figura 10: Área de Mezclado a Maquina .................................................................................................... 39
Figura 11: Modelos de ritmo de producción .............................................................................................. 40
Figura 12: Costos vs Niveles de servicios ................................................................................................... 42
Figura 13: Clasificación de los Suplementos .............................................................................................. 44
Figura 14: Gráfico de Pareto con Frecuencia Acumulada .......................................................................... 46
Figura 15: Ejemplo No Desarrollado de Diagrama de Ishikawa ................................................................. 47
Figura 16: Tamaños de Venta de Productos .............................................................................................. 61
Figura 17: Cadena Logística de la Empresa Soquitex ................................................................................. 62
Figura 18: Difusión de la Metodología 5S en la Empresa ........................................................................... 99
Figura 19: Difusión de la Metodología 5S en la Empresa ......................................................................... 100
Figura 20: Difusión de la Metodología 5S en la Empresa ......................................................................... 100
Figura 21: Ejemplo de Etiquetas Rojas ..................................................................................................... 102
Figura 22: Disposición Actual de las áreas de trabajo .............................................................................. 104
Figura 23: Disposición Propuesta de las áreas de trabajo ........................................................................ 105
Figura 24: Tiempos de Ciclo en Puesto de Trabajo ‐ Familia 1 ................................................................. 112
Figura 25: Tiempos de Ciclo por Puesto de Trabajo ‐ Familia 2 ............................................................... 114
Figura 26: Tiempos de Ciclo por Puesto de Trabajo PROPUESTO ‐ Familia 1 ........................................... 118
Figura 27: Comparación de los cambios en los puestos........................................................................... 119
Figura 28: Mapa de Procesos para el Control de la Producción .............................................................. 123
Figura 29: Mapa de Procesos para el Control de la Producción ‐ Propuesto ........................................... 127
Figura 30: Croquis Disposición Inicial de las Estaciones de Trabajo ......................................................... 156
Figura 31 : Croquis Disposición Final de las Estaciones de Trabajo ......................................................... 157
VII
Introducción
La industria textil es una de los principales mercados que aportan a la creación de puestos de
trabajo en el país, esta se caracteriza por presentar altos índices de calidad, como lo son las
exportaciones con fibra pura de algodón, así como en las prendas de alta costura que son
vendidas por corporaciones internacionales que buscan excelente mano de obra y calidad de las
telas para que desarrollar sus diseños en las empresas peruanas.
Los objetivos del presente de trabajo se han basado en la implementación de metodologías para
un mejorar desarrollo de la empresa en su proceso de evolución y desarrollo en el mercado los
cuales le permitirán asegurar la calidad, reducir costos y mejorar sus ventas de sus productos
auxiliares químicos.
Finalmente se pretende recopilar la mayor cantidad de información sobre la empresa para medir
las variaciones en todos los procesos y servicios que ofrece y sus características o políticas de
calidad de los productos finales. Una parte importante corresponde a la estandarización de
procesos para reducir las variaciones que afecten al cliente final. Las cuáles serán medidas
gracias a indicadores y evaluadas constantemente gracias a un sistema de mejora continua que se
debe encontrar siempre en los sistemas de gestión de calidad.
9
Capitulo I. Marco Teórico
Para el desarrollo del primer capítulo de trabajo de Investigación Académica se incluye los
principales conceptos necesarios para definir el tipo de empresa, el mercado, calidad,
metodologías y herramientas de mejora para el desarrollo del presente proyecto de estudio.
Definición del Negocio
Pequeña y Mediana Empresa
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen actualmente un rol fundamental dentro de
la economía del Perú donde contribuyen como grandes generadoras de empleo y es un factor
importante en la disminución de la pobreza y de esta forma lograr incrementar el Producto Bruto
Interno del país.
Según el INEI, el crecimiento del PBI peruano sigue entre las más altas de la región y se
proyecta un incremento el 2017 entre 4.2% y 4,8% donde las pymes aportan el 40% del PBI.
Con respecto a la participación en el sistema financiero de crédito y financiamiento el año 2016,
los créditos corporativos presentados llegaran a aumentar en 5.5% para las pymes.
Con esta información, es evidente que las Pymes, han logrado convertirse en actores importantes
en la economía peruana, pero aun con esta fuerza importante, estas Pymes del país todavía no
están preparadas para participar en el comercio internacional de una economía globalizada para
la exportación y comercio con los estándares de calidad que busca los clientes internacionales,
1
Cfr. Sociedad Nacional de Industrias (2016)
10
pues sus niveles tecnológicos y de innovación no les permiten adaptarse a los nuevos flujos de
información y desarrollo.
Las PYME tienen problemas debido a un difícil acceso a mercados nacionales e internacionales,
para el acceso de financiamiento debido a los altos costos del capital y restricciones en el
otorgamiento de este credito principalmente debido a las faltas de garantías, la falta de cultura
crediticia, lo cual hace aun mas dificil hacer frente a sus necesidades financieras para propender
su desarrollo por último podemos afirmar que todas las PYME tienen ausencia de tecnología e
innovación razón por la cual es necesario una nueva visión de empresa, el cual debe comenzar
aplicar nuevas tendencias de desarrollo tanto en la gestión de la empresa como en la inversión de
tecnologia.
Auxiliares Químicos para el Sector Textil
Se denomina auxiliares textiles a los productos químicos que se necesitan y que asisten durante
todo el proceso de teñido. Los auxiliares textiles están divididos en dos grupos, los auxiliares
para el tratamiento previo y para el proceso de teñido.
El tratamiento previo es el proceso inicial para todo tipo de fibra (algodón, poliéster) donde
generalmente se hace una limpieza a la fibra para tener una buena hidrofilidad (capacidad de
absorber el agua) y poder conseguir un óptimo proceso de teñido. En este tratamiento previo se
utilizan como auxiliares, detergentes, humectantes, desengrasantes, antiquiebres, secuestrantes.
Con este proceso se obtiene una buena limpieza de la fibra, sobre todo del algodón tangüis que
es la fibra más utilizada en nuestro mercado y de la fibra del algodón PIMA que es considerado
como una de las mejores fibras del mundo para el mercado de exportación. En este primer
proceso, se elimina la cera natural, las impurezas, suciedad, dejando preparado para pasar al
proceso de teñido, previa verificación del grado de hidrofilidad del algodón.
El segundo proceso es el teñido donde los auxiliares más usados son los igualantes, dispersantes,
y secuestrantes, donde cada producto ayuda gracias a sus características físicas para poder
mejorar los procesos y evitar los problemas en el teñido. Los auxiliares químicos lograr mejorar
11
los efectos dentro de las fibras, además son altamente utilizados durante todos los procesos de
fabricación ya que sirven para mejorar el manipuleo y el comportamiento durante los procesos
textiles como el lavado y teñido tales como el suavizado, igualado, fijación del colorante, etc.
Las composiciones químicas de los auxiliares textiles pueden agruparse en los siguientes grupos:
Colorantes: Durante los procesos de teñido, los colorantes se fijan de una forma química y/o
mecánica sobra las fibras naturales o sintéticas (colorantes reactivos y directos), pero además
un porcentaje de los mismos queda en los baños de tintura. También en los sucesivos pasos
de lavados del textil se eliminan los restos de colorantes no fijados. Estos líquidos contienen
moléculas de colorantes, DBO y en algunos casos, metales pesados y grupos químicos no
aceptados dentro de las legislaciones vigentes. Los sucesivos pasos de tratamiento de
efluentes eliminan total o parcialmente la contaminación, hasta los niveles aceptables
especificados.
12
Figura 1: Necesidad de Clientes por Auxiliares Textiles
Elaboración Propia
Mercado Nacional de Textiles
El mercado nacional textil cuenta desde empresas pequeñas que distribuyen localmente hasta
grandes empresas exportadoras que distribuyen a los grandes marcas de ropa en el mundo.
Dentro de estas últimas empresas existen cadenas logísticas que incorporan importadores,
distribuidores, hasta sus propias lavanderías y tintorerías industriales siendo estas los grandes
consumidores de los insumos químicos para la industria. La mayor parte de estos insumos
químicos son producidos por empresas multinacionales con alto nivel de especialización y
conocimiento técnico de la industria de los químicos con altos estándares de calidad.
Principalmente estas industrias son de China, la Unión Europea y la India. Los productos
principales de comercialización son los colorantes, humectantes y suavizantes.
13
que actualmente reemplaza al carbonato de sodio ya que tiene la ventaja que no es un producto
químico controlado por la SUNAT y permite evita tener un estricto control balance de materia
sobre su consumo. Este producto se utiliza para la fijación del colorante en la tela, la dosificación
y aplicación, se estandariza de acuerdo al cliente como consta en la gráfica presentada a
continuación.
El cuadro presentado muestra los tiempos y temperaturas a trabajar para el uso del producto
Cromagen SMG durante el proceso de teñido y baño. Debido a la dosificación y concentración
las curvas son especiales para cada producto y pueden variar entre los diferentes proveedores.
Se dispone de diferentes recetas para el uso de insumos químicos de acuerdo con la producción.
La cantidad en kilogramos de auxiliares a utilizar esta en relación con la cantidad de agua que se
usa para el teñido de las fibras (Relación de Baño – RB), usualmente basado en algodón para la
exportación la cual corresponde a la mayor cantidad de producción. Asimismo, el volumen de
agua utilizado en el baño está en relación con las toneladas de fibras a trabajar. Las recetas
pueden variar debido a que las diferentes compañías no trabajan con la misma materia prima de
los proveedores y se tiene diferentes niveles de concentración, pero controlados para los rangos
de trabajo.
14
De los principales auxiliares químicos utilizados podemos aproximar el consumo del uso con una
receta común para las fibras de algodón de exportación; ya que a pesar de utilizar diferentes
concentraciones los rangos de variabilidad no son tan dispersos para no alterar los procesos, por
lo que se puede estimar el consumo de los auxiliares químicos textiles generales como:
SILICONA (kg) 306,000
SUAVIZANTE(kg) 229,500
LUBRICANTE COSTURA (kg) 153,000
DISPERSANTE (kg) 153,000
SECUESTRANTE (kg) 153,000
COLORANTE (kg) 334,700
DESENGRASANTE (kg) 76,000
DETERGENTE (kg) 86,500
HUMECTANTE (kg) 88,000
Elaboración: Propia
15
De la producción nacional podemos realizar observaciones de la cantidad de auxiliares químicos
utilizados basados en el peso de las prendas exportadas (declarado ante SUNAT). Dentro de
estos niveles podemos presentar además la producción anual de la Empresa Soquitex para el año
2016:
El sector textil ha sido por mucho tiempo un gran sector generador de puestos de trabajo dentro
de la economía del país, ha registrado sostenibles niveles de crecimiento hasta el año 2008 y
luego una recuperación hasta el año 2012. En la actualidad, el Perú fue afectado en gran medida
y ha perdido competitividad debido a la falta de reformas económicas estructuradas, así como un
muy mal manejo de las políticas tributaria y laboral, que afecta enormemente el entorno para los
negocios. Prueba de esto es que hemos retrocedido 11 puestos en el Índice de Competitividad
Global entre el 2011 y el 2016.
Desde el año 2009 la industria textil y afines ha estado en un proceso de recuperación pero por la
creciente penetración de productos textiles de asia —principalmente de China y Vietnam— en
un mercado afectado por una crisis económica global, hemos sido desplazados gradualmente del
mercado norteamericano. De otro lado, la situación económica de Venezuela ha hecho que este
mercado cierre o dificulte la importación de nuestros productos. Este sector actualmente alcanza
el 12.2% de las exportaciones no tradicionales. En este mercado los clientes nacionales como los
extranjeros buscan calidad, respuesta rápida y precios competitivos en sus proveedores.
El sector se encuentra recuperándose tras la crisis económica pero no ha dado grandes muestras
de reacciones en su posicionamiento lo que no ha permitido recuperar los niveles de exportación
similares a años anteriores. Actualmente la empresa SOQUITEX compite para posicionarse
como proveedor de insumos y compite en un sector que se caracteriza por la calidad y precios,
donde las empresas ya están posicionadas y el crecimiento del rubro aún es bajo debido a que no
ha recuperado completamente los niveles pasados de exportación.
16
Grafico 3: Exportaciones Sector Textil y Confecciones 2001-2016
EXPORTACIONES DE TEXTILES Y CONFECCIONES
(en millones de Dolares)
2500
2000
Millones de Dolares
1500
1000
500
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Del cuadro podemos apreciar que después del 2009 se ha recuperado ligeramente las
exportaciones hasta su nivel más alto del 2012, pero a partir del año 2013 se registró una ya que
se tiene un mercado que ha sido afectado por otros competidores lo que obligan a las empresas
exportadoras a ser más competitivas buscando nuevos procesos más eficientes y productos cada
vez más baratos en el mercado. Las ventas de las empresas del Sector Textil se tornan cada vez
más difíciles debido a que los clientes exigen productos de mayor calidad a bajo costos y
tiempos de entrega más cortos. Por lo tanto estas nuevas condiciones del mercado hacen
necesario que se adopten nuevas técnicas como el Lean Manufacturing que permitan mantener
reducidos los costos de producción.
17
Lean Manufacturing
Lean Manufacturing también conocida como Sistema de Producción Toyota fue bautizada con
este nombre en el libro The Machine That Changed the World y son un conjunto de técnicas que
inicialmente creo Toyota para sus plantas que les permitió ser líderes en la generación de
utilidades dentro de la industria automotriz. Es una filosofía de manufactura que es una
aproximación occidentalizada de la metodología de “TOYOTA PRODUCTION SYSTEM”
(TPS) compuesta por diversas herramientas y conjunto de principios que nos permitirán tener un
eficiente sistema para reducir las actividades que no generan valor y reducir los costos de
producción, otorgando un producto de calidad al cliente. Esta herramienta ayuda al cliente y al
proveedor a hallar los mejores resultados reduciendo los costos innecesarios, lo que lleva a un
ahorro para el proveedor y productos más baratos para el cliente con mejor calidad y utilizando
menos recursos los cuales no aporten valor al final de la cadena productiva.
La familia Toyoda, su hijo Kiichiro, Shigeo Shingo y Taiichi Ohno son los que dieron origen y
desarrollaron el TPS. En la actualidad se sigue usando los términos y conceptos con el nombre
original en japonés, mientras que algunos otros libros ya son ampliamente usados en su
traducción al inglés/español. Gracias a la necesidad de adaptación sobre esta filosofía para el
mercado internacional es que se originó un Instituto en el centro Massachusetts Institute of
Technology (MIT) donde se investigó sobre la enorme diferencia en productividad y eficiencia
de las empresas de automóviles japonesas en comparación con las de Estados Unidos y Europa,
lo cual se debía al enfoque de los conceptos administrativos y productivos. Esto permitió a las
empresas niponas, producir y distribuir productos con menos o cercanos de la mitad o menos de
esfuerzo en horas hombre, reduciendo las inversiones del capital, menores áreas de trabajo para
los operarios, y menos herramientas, tiempo, materiales y gastos totales.
Lo expuesto quedó escrito en el año 1990, cuando se difundió en los sectores más importantes de
las empresas de Americanos y Europeos la publicación del libro de Womak, Jones & Ross “The
Machine that changed the world” donde se explicaba los pilares que generaron más impactó
18
para los empresarios y de tratar de adaptar esta metodología al occidente con los conceptos e
ideas de: Eliminación de todo tipo de Despilfarro, Reducción de Costos y Delegación u
Otorgamiento de Autoridad a los trabajadores. Varios de los conceptos e ideas de ésta
metodología no fueron completamente conceptualizados ni desarrollado adecuadamente en su
inicio por empresas en USA. Esto quedo claro con el nuevo del punto principal de esta
metodología: “El objetivo de toda empresa es la satisfacción del CLIENTE”.
La producción lean fue liderada por Toyota bajo su propia metodología y requiere, para el
mismo nivel de capacidad que los sistemas de fabricación en masa, la mitad de esfuerzo humano,
de espacio de trabajo, de inversión de capital y tan solo una fracción del tiempo en la fabricación
y entrega para una mayor variedad de productos, de menor volumen, y con menos defectos.2
Comparado con los métodos tradicionales de producción a gran escala, este sistema requiere
(mucho) menos tiempo, consumo de recursos, actividades, capital y espacio para producir
productos con menos defectos y en una variedad más amplia.
Esta metodología está basada en reducir y eliminar las actividades que no añaden ni generan
valor al producto o servicio desde la perspectiva del cliente final. Dicho producto y/o servicio
debe ser entregado en la cantidad y calidad necesaria en el momento que es requerido a un precio
competitivamente aceptable por el cliente. Lean Manufacturing enfoca los reducidos recursos
disponibles de la empresa, principalmente en el talento humano, para mejorar el flujo y
velocidad del proceso, eliminando todo tipo de desperdicio mediante la mejora continua y la
aplicación de las herramientas que soportan este enfoque de pensar y producir. Otra de las
ventajas de la manufactura esbelta es que se puede aplicar igualmente a todo tipo de industria a
nivel global sin importa la escala de producción por lo tanto sus beneficios pueden ser
alcanzados por todo tipo de empresas que piensas en mejorar su productividad y aumentar sus
beneficios. De esta forma se pueden considerar los diferentes beneficios obtenidos gracias a la
reducción de las actividades que no aportan valor al producto y por consiguiente al cliente.
2
(Lean Thinking, Womack, Jones, y Roos 1990, p.13.).
19
Tabla 1: Beneficios de Lean Manufacturing
BENEFICIOS DE LEAN APLICADO A LA EMPRESA
20
Desperdicios en el Lean Manufacturing
Cualquier beneficio que se pueda lograr mediante estas herramientas o metodologías utilizadas
debe enfocarse en mantener la preferencia del cliente y acrecentarla. Esta disciplina de trabajo
consiste en trabajar en cada una de las facetas de la denominada “Cadena de Valor” reduciendo y
eliminando los desperdicios para reducir costos o gastos innecesarios, mejorando así, la
velocidad del flujo del proceso de la cadena productiva. Los resultados que Toyota encontró son
7 y es primordial que estos sean minimizados en todo plan de Manufactura Esbelta. Dentro de
estos desperdicios tenemos:
Esperas: Es el tiempo ocioso generado cuando se está esperando otra actividad sin generar
ningún valor actual y que debe eliminarse o reducir al mínimo posible. Estos pueden
asociarse al personal, material, mediciones, información y operaciones.
Inventario: Tener stock de alguna materia prima, producto en proceso o producto acabado los
cuales no son necesarios y pueden deberse a producción no nivelada, entregas retrasadas y
que además requiere gasto de mantenimiento y puede generar obsolescencia.
Movimientos: Movimientos hechos por el personal dentro de sus actividades fuera de las
actividades esenciales. Pueden ser esfuerzos excesivos, buscar herramientas o caminar
innecesariamente fuera de su puesto de trabajo durante las operaciones.
21
Tabla 2: Actividades que no generan Valor
ACTIVIDADES RECURSOS QUE NO APORTAN VALOR
Fuente: The Toyota Way Fieldbook (2006), Jeffrey Liker y David Meier
22
Principios del Pensamiento Lean
El proceso de implementación de esta metodología debe involucrar todos los niveles de trabajo y
áreas de negocio, esto permita que todos acepten el trabajo mutuo y no lo tomen como algo
impuesto. Esta nueva forma de pensar requiere que fluya el valor hasta llegar al cliente. La
implementación de un sistema de producción Lean altamente eficiente y competitivo, de acuerdo
con los planteamientos y objetivos propuestos, proponemos que conste de las siguientes fases:
1. Defina el Valor: Se referirán a los productos desde el punto de vista del cliente. Defina cuales
son las referencias, requerimientos, componentes y tecnología que buscan el cliente para
solucionar su problema, no solo el producto mismo que produce la empresa.
2. Identifique el Flujo de Valor Basado en la determinación de las operaciones básicas para los
distintos componentes de los productos. Se debe eliminar los desperdicios encontrados los
cuales no agregan ningún valor al producto final para el cliente, no todos son inevitables y
los demás deben de ser removidos inmediatamente.
23
3. Haga fluir el Valor: El Mapeo de flujo de valor nos sirve como herramienta para poder
entender los procesos e identificar los desperdicios. También nos permite encontrar las
diferentes fuentes de valor donde podemos crear ventajas competitivas siguiendo el proceso
desde la materia prima hasta el consumidor. Este flujo de valor nos muestra la secuencia y
movimientos de lo que el cliente final valora de como parte de su necesidad. Esto incluye los
materiales, información y procesos que contribuyen a obtenerlo (lo que al cliente le interesa
comprar y pagar por el).
4. Jale el Valor: Con el flujo de valor realizado podemos empezar la producción, serán capaces
de empezar la producción solo cuando el cliente lo solicite (jale) en la cantidad adecuada
para poder satisfacer la demanda adecuadamente.
5. Busque la perfección: Se debe añadir la eficiencia siempre que sea posible ahora que todos
están involucrados y busquen un futuro mejor donde siempre hay posibles mejoras.
Herramientas del Lean Manufacturing
Los principales objetivos de la gestión Lean, son el de obtener y entregar al cliente el producto o
servicio exactamente solicitado, con el máximo ajuste a sus especificaciones (calidad), con el
mínimo consumo recursos productivos (coste) y con la máxima rapidez de respuesta (tiempo).
Para poder eliminar los desperdicios y los procesos que no agregan valor, se constan de las
siguientes herramientas, que tienen como objetivo mejorar las operaciones de manera continua
eliminando desperdicios pero siempre respetando al trabajador.
24
Mapeo de la Cadena de Valor (VSM)
El Mapeo de los flujos de valor nos sirve como herramienta para poder entender los procesos e
identificar, dentro de estos, sus desperdicios y cuando comprenden dentro de los procesos.
También, nos permite encontrar las diferentes fuentes de valor donde podemos crear ventajas
competitivas, ayuda a establecer un lenguaje común entre todos los usuarios del mismo grupo de
trabajo o equipo, y comunica ideas de mejora. Este flujo de valor nos muestra la secuencia y
movimientos de lo que el cliente final valora de como parte de su necesidad. Esto incluye los
materiales, información y procesos que contribuyen a obtenerlo. Esta técnica permite mostrar
como los flujos materiales e información desde el proveedor de la empresa hasta el cliente final y
busca reducir y eliminar desperdicios durante toda la cadena productiva y logística.
Para lograr documentar los cambios realizados en nuestro estudio se generan el diagrama actual
del proceso y el diagrama posterior donde se encontrarán las actividades con las mejores
realizadas a nuestra cadena de valor. El mapa de la cadena de valor (Value Stream Map) está
compuesto por varias simbologías que nos permitirá examinar el flujo y planeación que una
orden de trabajo genera y la duración de la misma. Las principales características que se buscan
es lograr encontrar el desempeño y conocer el estado actual del proceso mediante los tiempos de
ciclo, tiempo de preparación, número de operarios, disponibilidad, eficiencia, entre otros.
25
Tabla 3: Iconos Principales del mapa de procesos
Representa al:
Proveedor en la esquina
Cliente o Proveedor superior izquierda
Cliente en la esquina superior
derecha
Transporte o movimiento de
Flecha de Flujo
material
Elaboración: Propia
26
Kaizen
Significa mejora continua, este concepto fue desarrollado por el Dr. Masaaki Imai quien
determino que Kaizen es como una sombrilla que cubre todos los aspectos para la mejora de los
procesos productivos y el control de calidad. Se define a partir de dos palabras japonesas "Kai"
que significa cambio y "Zen" que quiere decir bueno para mejorar, así, podemos decir que
"Kaizen" es "cambio para mejorar" o "mejoramiento continuo", como comúnmente se le conoce.
Kaizen es más que una metodología para mejorar procesos, es una cultura, de mejorar día a día la
cual debe ser liderada por la alta dirección de la empresa.
Una vez que se ha logrado concretar estos cuatro pasos y se ha logrado conseguir mejorar en
cuanto a la satisfacción del cliente, se procede a buscar nuevos objetivos que permitan reiniciar
el proceso continuo, realizando esto de manera fluida y continua en cada Gemba. Cada vez que
se logra finalizar el proceso, es decir cuando se llega al paso de mantenimiento de resultados,
resulta oportuno que se recompense al equipo involucrado en la mejora, dicha recompensa debe
ser proporcional al logro alcanzado.
27
Figura 3: Sombrilla del Kaizen Figura 4: Ciclo del Kaizen
La búsqueda constante de nuevos objetivos en los equipos de trabajo, por lo general trae
consecuencias benéficas en términos de innovación y lógicamente en calidad. Para que Kaizen
de resultados positivos, hay que dar participación a los empleados, es decir, hay que mirar la
empresa al revés, colocando a las personas de base en los primeros lugares ya que son ellos
quienes conocen qué y cómo se puede mejorar, esto implica que la dirección y los empleados
deben apostar por un cambio de mentalidad, en el cual los primeros aprenderán a soltar las
riendas y los segundos a afrontar mayores responsabilidades. La implementación De Kaizen
consiste básicamente de cuatro pasos que conforman un proceso estructurado:
28
Las 5S
La metodología de las 5S, según Carreira (2004) nos permite organizar, limpiar, desarrollar y
mantener las condiciones para un ambiente productivo dentro de la organización. La idea
consiste en mejorar la calidad de vida del trabajo y se basa en cinco principios, que mediante su
implementación sistemática tienen como propósito implementar una mejor calidad, mejor
entorno laboral y aumentar la productividad.
29
Seiri (Clasificación y Descarte)
Significa separar las cosas necesarias y las que no la son manteniendo las cosas necesarias en un
lugar conveniente y en un lugar adecuado.
SEITON (Organización)
La organización es el estudio de la eficacia. Es una cuestión de cuán rápido uno puede conseguir
lo que necesita, y cuán rápido puede devolverla a su sitio nuevo. Cada cosa debe tener un único,
y exclusivo lugar donde debe encontrarse antes de su uso, y después de utilizarlo debe volver a
él. Todo debe estar disponible y próximo en el lugar de uso. Tener lo que es necesario, en su
30
justa cantidad, con la calidad requerida, y en el momento y lugar adecuado nos llevará a estas
ventajas:
- Provoca una mayor racionalización del trabajo, menor cansancio físico y mental, y mejor
ambiente.
Para tener claros los criterios de colocación de cada cosa en su lugar adecuado, responderemos
las siguientes preguntas:
31
Y por último hay que tener en claro que:
- Todas las cosas deben tener espacio definido para su almacenamiento o colocación,
indicado con exactitud y conocido también por todos.
Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre organización:
- ¿Qué objetos suelen recibir más de un nombre por parte de mis compañeros?
Materias
Primas
Envases vacíos
fuera de sitio
Precintos de
Seguridad
Agua Producto A
Envases
Producto B vacíos
32
SEISO (Limpieza)
La limpieza la debemos hacer todos. Es importante que cada uno tenga asignada una pequeña
zona de su lugar de trabajo que deberá tener siempre limpia bajo su responsabilidad. No debe
haber ninguna parte de la empresa sin asignar. Si las persona no asumen este compromiso la
limpieza nunca será real. Toda persona deberá conocer la importancia de estar en un ambiente
limpio. Cada trabajador de la empresa debe, antes y después de cada trabajo realizado, retirara
cualquier tipo de suciedad generada.
- Mayor productividad de personas, máquinas y materiales, evitando hacer cosas dos veces
Para conseguir que la limpieza sea un hábito tener en cuenta los siguientes puntos:
33
Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre Limpieza:
Podemos apreciar el suelo mojado, herramientas en diferentes partes de las áreas de trabajo
(zunchos de seguridad y envases) que dificultad el movimiento de los operarios y de insumos.
Este desorden puede retrasar y crear problemas para cumplir las metas diarias de trabajo.
34
SEIKETSU (Higiene y Visualización)
Consiste en grupo de responsables que realiza periódicamente una serie de visitas a toda la
empresa y detecta aquellos puntos que necesitan de mejora. Una variación mejor y más moderna
es el “colour management” o gestión por colores. Ese mismo grupo en vez de tomar notas sobre
la situación, coloca una serie de tarjetas, rojas en aquellas zonas que necesitan mejorar y verdes
en zonas especialmente cuidadas.
Normalmente las empresas que aplican estos códigos de colores nunca tienen tarjetas rojas,
porque en cuanto se coloca una, el trabajador responsable de esa área soluciona rápidamente el
problema para poder quitarla.
35
- Aviso que ayuden a las personas a evitar errores en las operaciones de sus lugares de
trabajo.
Analice por un momento su lugar de trabajo y responda las preguntas sobre Higiene y
visualización:
Disciplina no significa que habrá unas personas pendientes de nosotros preparados para
castigarnos cuando lo consideren oportuno. Disciplina quiere decir voluntad de hacer las cosas
como se supone se deben hacer. Es el deseo de crear un entorno de trabajo en base de buenos
hábitos. Mediante el entrenamiento y la formación para todos (¿Qué queremos hacer?) y la
puesta en práctica de estos conceptos (¡Vamos hacerlo!), es como se consigue romper con los
malos hábitos pasados y poner en práctica los buenos.
En suma se trata de la mejora alcanzada con las 4 S anteriores se convierta en una rutina, en una
práctica más de nuestros quehaceres. Es el crecimiento a nivel humano y personal a nivel de
autodisciplina y autosatisfacción. Esta 5 S es el mejor ejemplo de compromiso con la Mejora
Continua. Todos debemos asumirlo, porque todos saldremos beneficiados.
36
Figura 8: Ejemplo de problema en la empresa
Otros
Materiales Telas de Prueba
Insumos en
desuso
Útiles de Computadoras
oficina
Fuente: La empresa
En la imagen podemos apreciar cómo se manejan algunas herramientas con poca rotación de uso
y que se encuentran en un almacén lejos de las áreas de trabajo ya sea para el área de producción
o el área administrativa.
Takt Time
El takt time es el tiempo de ritmo que se determina a partir de los pedidos de los clientes y de la
demanda. Se puede decir que es el tiempo en el que se debe producir una unidad para poder
satisfacer las necesidades del cliente, esta es una frecuencia para marcar un ritmo de trabajo
adecuado según la línea de producción.
Trabajar según el takt time significa estar sincronizado con el ritmo de producción de las ventas,
de manera que la velocidad a la cual se debe producir estar determinada idealmente por el
volumen de ventas para evitar la sobreproducción. Además, también se verán afectadas el flujo y
operaciones de la línea de producción:
37
ó ó ú
Disponibilidad 85%
∗ .
Resolviendo el ejemplo: 2
∗ . .
Esto significa que cada uno de los procesos no debe demorar más de 2 minutos para producir una
unidad. Para este nivel de producción deben calcularse los recursos como son las operaciones y
equipos necesarios para poder acomodar las actividades dentro del límite del tiempo takt.
38
Heijunka
Heijunka es una palabra japonesa que designa el alisamiento del programa de producción por el
volumen y el mix de productos fabricados durante un tiempo dado. Permite amortiguar las
variaciones de la demanda comercial produciendo, por pequeños lotes, varios modelos diferentes
en la misma línea de producción.
Con este sistema, los productos no se fabrican directamente según las necesidades de los
clientes. La cartera de pedidos de un periodo dado esta alisada para poder fabricar cada día la
misma cantidad y el mismo mix de productos. Optimizando la repartición de las tareas y
normalizándolas, Heijunka permite: optimizar el uso de los recursos humanos disponibles
reducir los despilfarros (ver Lean Manufacturing) a través de la normalización del trabajo
Fuente: La Empresa
En la fotografía podemos apreciar productos mezclados compartiendo lugar con materias primas
y productos terminados. En el caso anterior podemos ver que no existen áreas específicas para
los insumos, materias primas o herramientas de trabajo. Por lo que todas comparten en diferentes
momentos los mismos sitios y se trata trabajar continuamente sin darse cuenta del desorden que
ya se está acostumbrado.
39
Figura 11: Modelos de ritmo de producción
Esta herramienta de Heijunka permite nivelar la producción mediante la adaptación del flujo de
acuerdo al comportamiento de la demanda. Esto ayudará a reducir los problemas causados por la
acumulación de ciertos pedidos durante la demanda y sus efectos en los inventarios. Se debe
considerar que este sistema busca mejorar el ritmo de producción de los pedidos y no
directamente la capacidad de producción para evitar la sobreproducción y reducir inventarios
terminados para reducir el costo de oportunidad debido al desabastecimiento.
Herramientas de Logística
La logística tiene como objetivo la satisfacción de la demanda interna como externa en las
mejores condiciones de servicio, coste y calidad. Por lo tanto en una empresa, se manejan
diferentes herramientas que permitan realizar estas tareas de manera eficiente y tener un flujo
continuo de la información que ayuden a la toma de decisiones. Las empresas que manejan
varios tipos de inventarios y grandes volúmenes de venta se preocupan por tener un buen nivel
de servicio para el cliente, las cuales deben asegurarse que sus almacenes cuenten con un buen
nivel de inventario gastando lo menos posible. Para esto se requiere diversos modelos de
comprar y abastecimiento para reducir la rotura de stock y disminuir gastos de almacenamiento
siendo los más relevantes:
40
Costo Unitario: Costos a los que se incurre por la compra del artículo. Se considera también
los gastos necesarios para su traslado y gastos como el flete, aduanas entre otros.
Coordinar los factores que influyen en las compras (calidad, precio, empaque, distribución,
servicio, confiabilidad)
Tipos de Inventarios:
Materia Prima: Inventario que se utilizara para un proceso productivo y que todavía no posee
ningún valor agregado dentro de los procesos de la empresa.
Producto en Proceso: Es aquel inventario que ya recibió algún valor agregado pero aun no
acaba su proceso de transformación y requiere transformaciones adicionales para que pueda
cumplir con lo que demanda el cliente.
Inventario de mantenimiento: Se utiliza para dar apoyo a todos los procesos productivos de la
empresa y no están destinados para la venta directa. Estos pueden ser insumos de repuestos,
limpieza o artículos de oficina.
41
Gestión de Inventarios y Almacenes
Nivel de Servicio
Cuando se aumenta el nivel del servicio o de ventas, aumentan los costos en el transporte,
procesamiento de pedidos y en los inventarios. Para manejar estos cambios se utilizan diferentes
estrategias que la empresa debe escoger para cumplir con las metas de la organización que
justifiquen los gastos de la empresa.
42
La gestión de almacenes busca regular los flujos de la oferta y de la demanda buscando reducir
los costos de distribución para tener un mejor funcionamiento de la cadena de suministros
gracias al intercambia de información entre los clientes y los proveedores con la empresa de
trabajo, lo cual ayuda a mejorar el manejo de los recursos de capacidad de almacenamiento.
Se debe minimizar el uso limitado que se tiene de los almacenes para las materias primas,
productos en proceso y productos finales para no aumentar la inversión de gastos de almacenes y
minimizar las manipulaciones que permite reducir los costos logísticos.
Herramientas de Ingeniería
Estudio de Tiempos
El estudio de tiempos permite reducir la cantidad de trabajo, eliminar movimientos innecesarios
o reemplazar métodos de trabajo que no generan valor. La medición sirve para investigar los
tiempos productos e improductivos. Estas observaciones pueden ayudar a encontrar problemas
dentro del ciclo de trabajo donde podemos encontrar malos diseños de producto, mal
funcionamiento del proceso o tiempos improductivos para el proceso.
Con este estudio también se puede definir los tiempos estándares de trabajo, por lo que es una
herramienta complementaria para el estudio de métodos y para el costeo de operaciones. Otro de
los usos permite comparar diferentes métodos de trabajo en igualdad de condiciones, tener una
mejor repartición del trabajo para efectuar una mejor ejecución o poder determinar los operarios
y maquinas necesarios para atender las operaciones.
Esta etapa requiere una valoración del ritmo de trabajo sobre el tiempo normal de trabajo para
calcular los tiempos estándares gracias a las observaciones. Se debe considerar que aunque se
haya calculado todos los datos correctamente y medido los procesos adecuadamente se debe
considerar prever ciertos suplementos debido a fatiga y descansos debido a esfuerzo humano.
Estos pueden ser de la siguiente manera para poder hayas unos tiempos adecuados a lo real.
43
Figura 13: Clasificación de los Suplementos
El cálculo del tiempo estándar requiere los cálculos que pueden afectar el análisis aunque no
generan grandes cambios evidentes en el estudio. Estos están basados en la fase de observación y
requiere el uso de los tiempos básicos o normales hallados.
La adición de los suplementos al tiempo básico o normal se realiza al sumar las tolerancias por
suplementos concedidos obtenidos por cada elemento y la frecuencia que puedan tener para cada
unidad producida, algunos elementos casuales pueden realizar una vez cada 5 ciclos por lo que
frecuencia será de 1/5 tiempo total concedido (Ttc):
Todos los tiempos de los elementos que forman parte de la operación se suman para dar el
tiempo estándar:
3
Cfr. Introducción al Estudio del trabajo – segunda edición, OIT.
44
Herramientas de Calidad
La calidad no siempre ha sido una parte integral de todos los bienes y servicios; sin embargo,
esta ha tomado más importancia que nunca y se ha desarrollado una evolución en la forma como
se controla y gestiona la calidad. En el presente capitulo se presentaran diversas técnicas tanto
generales como complejas para poder explicar de forma general la identificación de los
problemas, el análisis y la búsqueda de soluciones que son las utilizadas en el proceso de mejora
de las organizaciones más exitosas.
No todas las herramientas se pueden utilizar para todo tipo de empresa y se considera que cada
organización maneja a su mayor conveniencia las diferentes herramientas. Dado el nivel de
información y el tamaño de la empresa se consideraron algunas de las herramientas para el
correcto análisis de la realidad de la empresa y la problemática que se genera en ella.
Diagrama de Pareto
Esta se llevó a cabo para el estudio sobre el control desigual de la distribución de las riquezas
que realizo Alfredo Pareto. Existe una desigual distribución en tanto el numero personas y la
cantidad de riquezas que se manejaban y el doctor Joseph Juran logro darse cuenta de que este
concepto es un hecho universal por lo que podía aplicarse a diferentes campos de estudio. Se
acuño la frase la minoría vital y mayoría útil.
Para construir un diagrama de Pareto se organizan por diferentes clasificaciones y por orden
descendente, de izquierda a derecha. Estas clasificaciones corresponden al tipo de falla a evaluar.
La minoría vital aparece a la izquierda del cuadro y la mayoría útil a la derecha de la gráfica. En
caso de existir pequeños grupos de problema y de no generan mayor relevancia se pueden
agrupar en un grupo de Otros para resumir la gráfica y facilitar su entendimiento.
Indica cual es los problemas más importantes y el que debe ser atendido primero
45
Figura 14: Gráfico de Pareto con Frecuencia Acumulada
Pasos de Elaboración:
Determinar las causas, colocando las líneas correspondientes a las clasificaciones de las
causas (5Ms)
Lluvia de Ideas a un grupo de Integrantes del Grupo, los cuales deben proponer ideas en
conjunto sobre las posibles causas pertenecientes a cada conjunto de causas
Revisar las Ideas, una vez armado el esqueleto del pescado se le priorizan las de mayor
frecuencia o recurrencia (se puede utilizar el diagrama de Pareto para una mejor
identificación).
46
Figura 15: Ejemplo No Desarrollado de Diagrama de Ishikawa
Recomendaciones:
Garantizar que todos los participantes aporten ideas una a la vez y por orden, tratar de no
saltar o adelantar miembros del grupo.
Una gran cantidad de ideas es importante durante la lluvia de ideas, mayor cantidad de ideas
puede dar inspiración a los siguientes participantes.
El diagrama a construirse debe verse claramente por todos los presentes. Debe ser lo
suficientemente grande y en una posición adecuada.
Todas estas herramientas nos permitirán evaluar los problemas de estudio para nuestro caso y
mediante su utilización nos permitirá encontrar las causas raíces principales de los problemas.
Esto con la combinación de metodología de mejora continua ayudará a medir y reducir los
problemas presentados en el siguiente capítulo.
Relación con el Caso de Estudio
La manufactura esbelta se relaciona con todo tipo de empresa buscando los desperdicios que se
dan normalmente y que los trabajadores no se dan cuenta debido a las costumbres de trabajo.
Para esto se analizan los principales perdidas según la metodología de estudio para nuestro caso:
47
Tabla 3: Relación de Problemas con el Lean
48
Casos de Éxito
Empresa La Alquimia
- Se logró mejorar la estimación de demanda futura de los materiales para lograr mejorar la
producción junto con el abastecimiento, reduciendo así el inventario o la pérdida por
rotura de stock.
- Se mostró la manera para realizar un control adecuado de los inventarios para evitar
errores de las existencias y lo reflejado en el sistema.
- Se encontró que la deficiente gestión del área comercial afecta el desempeño del
abastecimiento al no contar con un correcto manejo de las estimaciones de las ventas, lo
que comprometía los saldos disponibles para los órdenes de compra.
Se identificado los procesos principales y se estableció un rediseño de los procesos que requieren
mejorar para cumplir con los requisitos de la norma. Con el manual de calidad se procedió a
49
exponer las actividades, responsables y cronogramas de implementación para el mantenimiento
del sistema de trabajo.
- Se identificó los problemas críticos de las actividades diarias del almacén y se empezó
por una mejora de 5S, así como una organización administrativa ya que al no contar con
procesos estandarizados los problemas se pueden evidenciar debido a los desperdicios
presentes.
- Para mejorar la gestión se tuvo que crear indicadores que permitieran evaluar
objetivamente la mejora a partir de la implementación del modelo Lean para la
clasificación, limpieza y producción.
50
Estado del Arte
Esta metodología se creó debido a la diferencia que surgían para mejorar la producción pero
tener un mercado y niveles de producción diferentes a los establecidos en países desarrollados
como Estados Unidos. Los japoneses se concienciaron la precariedad de la posición en el
escenario de la economía mundial lo cual ayudo a crear la idea de “fabricación mínima” y se
complementó con la “fabrica flexible” para ajustarse a un flujo continuo pero también responder
rápidamente a la demanda.
TOYOTA fue la primera utilizarlo y hacerlo conocido a nivel mundial lo que permitió a las
demás empresas poder aplicar esta metodología también a grandes escalas en diferentes países.
Lean Manufacturing ha demostrado su capacidad de mejorar la productividad y la
competitividad a nivel mundial lo que lo ha hecho rápidamente muy aceptado. Debido a que la
economía y la información se encuentra cada vez más conectada gracias a la globalización todas
las empresas se encuentra interesados en buscar formas como estas nuevas metodologías puedan
ayudarlos a posicionarse en el mercado global.
Desarrollo en el Perú
51
químicos para tener un eficiente teñido de las fibras y reducir los errores como operaciones de
reprocesamiento.
En el Perú se busca cada vez más formas de ser competitivos a escala global debido a los
Tratados de Libre Comercio con los principales socios comerciales para nuestras exportaciones
pero, a su vez estos países también mantienes otros tratados comerciales con los cuales debemos
competir para poder ingresar a mayor escala a estos mercados y ser reconocidos por la calidad y
productividad de la producción nacional. La economía peruana se caracteriza por tener gran
variedad de empresas de todo tamaño por lo que el concepto de Lean Manufacturing tiene que
dirigirse a todo tipo de escala. Gracias a la flexibilidad de sus herramientas esta sigue
aplicándose y ayudando a al empresario peruano a seguir posicionándose a escala mundial
compitiendo en costos, precios y volúmenes de producción. Para lo cual ya se viene buscando
estudios con mayor énfasis en la calidad y productividad de la empresa, ya que la competencia a
escala mundial es cada vez mayor y reducir los costos es una herramienta que permitirá
satisfacer la demanda.
52
Capitulo II. Problemática de la Empresa
En el presente capítulo se procederá a exponer y realizar un estudio de la Empresa Soquitex Ing.
gracias a la recopilación de información en la organización que se pudo realizar con un
diagnóstico basado en los problemas económicos que ha sufrido la empresa y su evolución. Se
encontrará problemas de productividad y lograremos definir, mediante nuestras herramientas, las
diferentes causas de estos problemas que afrontan la empresa y el impacto económico. Por
último, se presentará un análisis de las causas raíces relacionadas a los problemas principales de
la empresa y mediante la aplicación de nuestra metodología podremos definir los objetivos que
queremos alcanzar, la justificación y nuestros hipótesis para la su resolución en el subsecuente
Capítulo 3 del trabajo.
Presentación de la Empresa
Soquitex Ing. S.R.L. es una empresa dentro del rubro de productos químicos la cual se dedica a
la venta de productos auxiliares químicos textiles que tiene como cliente final las empresas
textiles y afines. Dentro de los servicios prestados también realiza estudios técnicos para evaluar
la calidad y el mejor método de trabajo y productos químicos a utilizar por el cliente. La mayor
parte de los clientes están representados por tintorerías y lavanderías industriales las cuales
buscan productos que mejoren el desempeño y calidad de sus procesos de tratamiento para sus
telas y prendas.
53
Dentro de este marco es donde la empresa Soquitex Ing. presenta sus servicios de asesoría
técnica además de buscar los mejores productos a ofrecer al cliente basado en sus necesidades
inmediatas y problemas. Para esto cuenta con personal necesario y capacitado en diversas tareas
para la producción de los insumos químicos y para el servicio de asesoría técnica para lograr el
mutuo beneficio. Soquitex Ing. S.R.L. es una empresa que se caracteriza por formular nuevos
auxiliares químicos que poseen características propias que los diferencian de las otras empresas
de la competencia.
Por último, la empresa tiene 15 años de formación dentro del mercado de los cuales se ha
obtenido información sobre los últimos 6 años para su manejo de información. Es aquí donde se
ha tenido un crecimiento constante gracias a la calidad de sus servicios y de los productos que ha
podido ofrecer.
R.U.C.: 20424371581
Misión de la empresa
Proveer soluciones para la industria textil, con especial énfasis en el uso de la tecnología
química, ofreciendo productos innovadores y de calidad. Contribuyendo al desarrollo sostenible
y competitivo del sector textil. Actuar con honestidad, seriedad, puntualidad y conocimiento del
negocio. Buscar la creación de valor para nuestros amigos clientes, colaboradores y respetamos
el ambiente en que vivimos.
Visión de la empresa
54
Situación en el Mercado de la Empresa
Soquitex Ing. S.R.L., en los últimos 7 años ha tenido un crecimiento constante; hasta agosto del
2015 se ha contabilizado un total de 61 empresas como clientes, las cuales se caracterizan entre
pequeñas, medianas y grandes empresas. Siendo estas últimas las que cuentan en su mayoría con
un alto estándar de control de calidad en los productos que consumen, lo cual hace necesario que
sus proveedores estén en algunos casos homologados por una entidad certificada, por esto es
necesario tener una gestión de calidad bajo una perspectiva de lean manufacturing.
N° de clientes de Soquitex por año
(2009‐2017)
70 64
61 62
60 57
48
50 45
40 34
27 28
30
20
10
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
El cuadro anterior muestra el número de empresas que son clientes de la Empresa Soquitex. Se
aprecia el crecimiento que existe y el contacto cada vez mayor en el mercado.
55
Mediante el análisis de la distribución de los pedidos y clientes apreciamos los principales
clientes de la empresa y su porcentaje de participación.
Participación de los Clientes (%)
Año 2016
T. CAMONES
19% 21% INCA FASHION
INDUSTRIAS T. ENZO
MANUFACTURAS COLOR
2%
3% T. IMPERIO DEL SOL
3% TEXTIL LA MERCED
4% 13% TEXTIL SAN RAMON
TRANSF. MULTIPLES
4%
JORDAMULTICOLOR
4%
9% ALGOLIMSA
9% COTEINSAC
9%
56
Principales Competidores en el Mercado
De acuerdo con el posicionamiento que tiene la empresa dentro del mercado la compañía se
encuentra compitiendo actualmente con otras empresas dedicadas a la venta de productos
auxiliares químicos para la industria textil. Las empresas con las cuales SOQUITEX ING. S.R.L.
compite a nivel de Lima Metropolitana son las siguientes:
57
Grafica 4: Organigrama de la Empresa Soquitex
Directorio
Gerente
General
Gerente
Administrativo
Financiero
Secretaria Contabilidad
Gerente General: Se encarga de tomar las decisiones sobre las firmas y proveedores empezar
relaciones comerciales y clientes principales.
Área de Comercialización y Ventas: Se encarga de buscar contacto con empresa del sector y
brindarles información y productos en los que ellos puedan estar interesados. Se evalúa a los
clientes y se presenta información sobre los precios y hojas técnicas, entre otras que se requiere
para ayudar al cliente y mejorar los vínculos comerciales. Se suele presentar información sobre
calidad de productos, presentación, propiedades físicas y químicas, hoja técnica y hoja de
seguridad.
Área de Logística: La gestión de compras se realiza evaluando a los proveedores a nivel nacional
e internacional. El responsable ayuda a mejorar los procesos de compra y la gestión de
inventarios de la empresa. Se busca mantener inventarios bajos para evitar el sobrecosto además
de mantener. Se encarga de tener comunicación y coordinar sobre los costos de los fletes, tiempo
de aprovisionamiento, pagos de aduana e impuesto. Tiene comunicación con los proveedores y
agencias logísticas necesarias para las compras y envíos que sean necesarios gastos importantes.
Área de Transporte: Una vez acabada la producción se procede a su sellado y empaque para el
despacho. La mayor parte de los productos son enviados en envases de 120kg o 200kg de
plástico para toda Lima. Cuenta con 2 camionetas con capacidad de 1.5 y 1 Ton las cuales se
reparten los pedidos de acuerdo a rutas y la ubicación de los clientes. Generalmente se trabaja
59
con empresa en zonas como San Juan de Lurigancho, Separadora Industrial, Las Malvinas,
Puente Piedras, Santa Anita, Gamarra, entre otros.
Descripción de la Actividad de la Empresa
Soquitex ofrece una gran cantidad de productos en el mercado para satisfacer toda la variedad de
necesidades diferentes que busca el cliente. Se presenta una lista de los auxiliares textiles que
representa la cartera de productos comercializados:
Detergentes Dispersantes
Antiespumantes Jabonadores
Humectantes Suavizantes
Alcalígenos Siliconas
Igualantes Antiquiebres
Las presentaciones de venta tienen gran variedad de envases debido a que tiene grandes y
pequeños clientes por lo que los productos son distribuidos en diferentes presentaciones de
acuerdo a los requerimientos del cliente, se comercializa en envases con capacidades de 30, 50,
60, 120, 200 y 1000 kg. Siendo los tamaños más utilizados los de 50, 60 y 120 kg de capacidad.
60
Figura 16: Tamaños de Venta de Productos
Relación de Envases
61
Cadena de Suministro de la Empresa
62
Descripción de los Procesos
La empresa compra materias primas en el mercado nacional e internacional, los cuales son
usados para la formulación de auxiliares químicos textiles. El cálculo de las nuevas
formulaciones y concentraciones se realiza mediante pruebas en laboratorio. Para ser utilizados
en las tintorerías y lavanderías industriales a nivel industrial es necesario realizar pruebas en el
producto final ya sean estas telas o prendas terminadas en pequeños lotes de producción en las
instalaciones del mismo cliente.
Elaboración: Propia
63
DOP: Preparación de insumos (200 kg)
Operaciones Cantidad
64
DOP: Preparación de insumos con calentamiento (200 kg)
Operaciones Cantidad
65
DOP: Envasado de insumos (200 kg)
Operaciones Cantidad
66
Análisis del Flujo de Valor de la Empresa
Para poder lograr esto primero es necesario encontrar los productos principales que la empresa
produce y que afecta la rentabilidad de la misma. En nuestro caso, la empresa comercializa gran
variedad de productos químicos con diferentes propiedades y usos en la industria. Para una mejor
organización usaremos la Regla de Pareto para poder diferenciar los principales productos para
poder clasificarlos en familias que se evaluarán mediante la realización de un “mapa de la cadena
de valor”. Este mapa también nos permite evaluar los recursos necesarios para la futura mejora
organizativa.
Productos de Venta en 2015
100,000.0 100.00%
90,000.0 90.00%
80,000.0 80.00%
70,000.0 70.00%
Ventas en Kg
60,000.0 60.00%
50,000.0 50.00%
40,000.0 40.00%
30,000.0 30.00%
20,000.0 20.00%
10,000.0 10.00%
‐ 0.00%
LEJIA INDUSTRIAL AL 8%
SOQUILUB D‐P
SOQUIREDOX
CROMAGEN SMG
SOQUIGUAL ID
SOQUIDES AD
SOQUILUB N
QUIMIPAL NI‐C
SOQUISTAB EDE
SOQUIPAL JS
SOQUIFOAM HIS‐M
SOQUISOFT CAT‐SIL
SOQUIPAL JS‐Q
SOQUISOFT NI‐ESC
LUBROSOFT P‐F
DISPERSOQUIT OP P
SOQUISOFT CAT‐ESC
SOQUISOFT SC‐L
SOQUISOFT NI‐L
SOQUITQUEST CM‐F
SOQUICLEAN OLI
SOQUITQUEST PA
SOQUIDETER COMP
SOQUISIL ID
SOQUISIL MIC
67
Fuente: La Empresa
Usaremos un diagrama de Pareto para poder distinguir los productos principales ya que la
empresa distribuye gran variedad de productos y trabajaremos para trabajar con los productos
que generan mayor impactos en la producción y en las ventas.
Con los productos distinguidos como los más importantes podemos empezar a diferenciar los
procesos que distinguen a cada uno y agruparlos en familias que permitirá una visualización de
la cadena de valor dentro de la Empresa.
Esta agrupación nos permitirá más adelante planificar los tiempos, los puestos de trabajos y los
niveles de producción en función de las necesidades de la empresa para satisfacer a sus clientes
siguiendo la demanda de las ventas (sistema pull). Esto permitirá evaluar las actividades que
generan valor agregado y que compartan procesos y operaciones entre sí. Evaluaremos esto con
la formación de familias por afinidad de procesos.
Los productos se distinguen básicamente en los que tienen una operación extra de calentamiento
de agua. Estos corresponden a un tipo especial de siliconas que requiere mayor tiempo de
mezclado, homogenización y calentamiento del agua para una mejor disolución de las diferentes
materias primas que se utilizan.
68
Tabla 5: Hoja de Análisis de Procesos
Producto: Producto 1 (Mezclado a Máquina y Manual)
Área: Producción
N Símbolos Datos
Descripción Observaciones
º min mts und
1 Lavado Envase de mezcla (200kg) X 7.0 1 Envase de 200 kg.
2 Desplazamiento de envase X 0.5 3
3 Traslado materia prima X 1.8 8
4 Llenado de materia prima X 5.1 1
5 Verificación de peso X 0.8
6 Llenado de agua blanda X 9.3 1
7 Verificación de peso X 0.9
8 Traslado a maquina X 1.8 5
9 Mezclado a maquina X 18.0 1
10 Retiro de maquina X 2.2 5
11 Mezclado a manual X 10.5 1
12 Verificación de calidad X 2.8
13 Traslado almacén X 5.1 6
14 Almacenaje X 1
15 Lavado bidones de despacho X 19.7 4 Bidones de 50kg.
16 Llenado a bidones de despacho X 18.3 4
17 Sellado y etiquetado X 7.5 4
18 Traslado y carga a camión X 5.0 12
TOTAL 111
69
Tabla 6: Hoja de Análisis de Procesos
Producto: Productos 2 (Calentamiento, Mezclado a Máquina y Manual)
Área: Producción
N Símbolos Datos
Descripción Observaciones
º min mts und
1 Lavado envase de mezcla (200kg) X 7.0 1 Envase de 200 kg.
2 Traslado de envase X 0.5 3
3 Traslado materia prima X 1.8 8
4 Llenado de materia prima X 5.1 1
5 Verificación de peso X 0.8
6 Calentar el agua X 22.0 1
7 Llenado de agua blanda X 9.3 1
8 Verificación de peso X 0.9
9 Traslado a maquina X 1.8 5
10 Mezclado a maquina X 158 1
11 Retiro de maquina X 2.2 5
12 Mezclado a manual X 10.5 1
13 Verificación de calidad X 2.8
14 Traslado almacén X 5.1 6
15 Almacenaje X 1
16 Lavado bidones de despacho X 19.7 4 Bidones de 50kg.
17 Llenado a bidones de despacho X 18.3 4
18 Sellado y etiquetado X 7.5 4
19 Traslado y carga a camión X 5.0 12 4
TOTAL 273
Una vez definidos los procesos y agruparlos podemos diferenciarlos mediante los procesos de
valor de la empresa. Dentro de la representación agregaremos también las necesidades,
requerimientos del cliente y sus condiciones. Debido a que la demanda esta agrupada podemos
capturar las ventas diarias como familia de producto y presentarlas resumidas en nuestra cadena
de valor.
70
Grafico 6: Mapeo de Cadena de Valor
En el mapeo de la cadena de valor vemos que las actividades que no generan valor y que se
puede reducir son el tiempo en el que se encuentra en el almacén tanto la materia prima,
producto terminado y los envases, ya que un trabajador se encarga de realizar esta operación
diariamente.
71
Se presenta a continuación el proceso de producción para el cliente mostrando los responsables,
actores y los procesos necesarios:
72
Definición del Problema
El planteamiento del trabajo de investigación parte con el objetivo de encontrar los problemas
más críticos que generan las pérdidas económicas y de competitividad. En el presente
subcapítulo se identificará estos problemas a trabajar y poder mejorar las prácticas en la
producción y satisfacción del cliente. Esto permitirá a la organización, que se encuentra en un
crecimiento, mejorar su rentabilidad en los próximos años y aumentar su participación gracias a
una sostenibilidad y competitividad adecuada.
Antecedentes del Problema
La empresa ha tenido un gran crecimiento gracias a sus nuevos productos formulados para
satisfacer las necesidades de los clientes con las materias primas de calidad gracias al
conocimiento de especialista con años de experiencia en tintorerías. Este crecimiento de la
empresa se ha visto reflejado en el aumento de la producción, gastos administrativos e inversión
en máquinas e infraestructura. Sin embargo, este crecimiento y producción no ha ido
acompañado de un mantenimiento constante y paralelo de las utilidades, las cuales en un análisis
de ingresos contra egresos vemos que se ha reducido la utilidad de la misma.
Ingresos vs Egresos (Soles)
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
‐
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos 1,088,128 1,507,500 2,024,640 2,897,100 4,067,096 4,887,248 4,293,728
Egresos 710,685 1,186,812 1,700,173 2,356,508 3,255,976 4,189,979 3,594,006
Utilidad 34.7% 21.3% 16.0% 18.7% 19.9% 14.3% 16.3%
73
Del cuadro mostrado podemos apreciar que los márgenes de utilidad se han reducido en el 2015
durante el periodo antes del estudio, lo cual puede ser atribuido a varias causas que afectan a la
compañía y que pueden haber surgido durante el desarrollo de la empresa. Se indica que la
productividad en general ha disminuido para poder satisfacer a un número mayor de clientes los
cuales no solo pueden estar atribuidos a los gastos en infraestructura sino que se pueden
relacionar a una disminución en el manejo de la producción o gestión de la producción.
Análisis de la Productividad
A nivel de industria nos permite tener indicadores económicos, sirve para analizar el esfuerzo del
trabajo realizado en la empresa y sirve como pronóstico de la empresa y del comercio. Si
tenemos claro el nivel que tiene la empresa podemos establecer metas de mejora realistas y
establecer un plan de trabajo mediante la recopilación de datos de la evolución y mejora.
Para esto se evaluó la producción en kilogramos por periodos mensual sobre las horas hombres
de los trabajadores en el área de producción y almacén para poder medir la productividad por
trabajador que se realiza en la empresa y compararla con empresa similares con procesos de
mezcla de emulsiones con productos químicos.
74
Tabla 7: Productividad mostrada antes del estudio
Mes Producción Tiempo Productividad
2016 Kg. H-H Kg./H-H
2014-1 180,520 2912 65
2014-2 229,560 3586 61
2015-1 294,160 4780 61
Elaboración Propia Fuente: La Empresa
Con esta información tenemos una base de evolución de la productividad con respecto a los
semestres anteriores, además nos sirve como base comparativa con otras empresas similares en el
mercado. Para esta comparación pudimos averiguar la productividad de empresa que utilizan
insumos químicos para la preparación de productos como pintura y productos de limpieza que
tienes procesos de formulación similares en complejidad y trabajo. Con esta información
podemos ver que por cada Hora-Hombre asignada a la producción de insumos químicos se está
produciendo 4 kg menos que en años anteriores.
Para poder entender los problemas debemos evaluar las conductas y características de los
clientes de la empresa. Para esto se recogió con información sobre las ventas y gracias al
personal de la empresa en una lluvia de ideas y las encuestas a los clientes que se realizan de
satisfacción al cliente se sacaron las siguientes características (Anexo 5):
75
Características sobre Clientes
Perdida de
la Venta
Retraso
Despach del (2 o más
o del Pedido dias)
Pedido producto
del (2 dias)
(1 dia)
Cliente
Los pedidos son atendidos por Orden de llegada y con un plazo de 1 día máximo para el tiempo
de despacho. Solo se cambia el orden de los pedidos con autorización del Gerente.
76
Identificación de los Problemas
En la presentación inicial de los problemas dada por los colaboradores y los jefes se pudo
evidenciar las diferentes situaciones que enfrentan y que afectan la productividad de las
operaciones. Estos problemas fueron corroborados con observaciones en las áreas de trabajo y se
mostró que los clientes percibían insatisfacción con algunos pedidos ya sea por el mismo
producto o servicio, las cuales llevaron a generar pérdidas debido a la insatisfacción. Esto lleva a
perder órdenes de venta o inclusive a los clientes. Para esto se hizo un cálculo sobre pérdidas
asociadas a cada problema y distinguir los que requiera afrontar primero como parte de un
proceso de mejora de la empresa.
Para poder medir los impactos que los problemas generan dentro de la empresa se realizó un
listado con las incidencias encontradas y con estas podremos realizar un análisis de ganancias y
pérdidas más adelante. Esto nos permitirá medir de una manera cuantitativa los efectos
desfavorables sobre la empresa de estudio.
Desabastecimiento 5 5% 100%
Estos problemas y pérdidas que tiene la empresa que han sido calculado para el año 2015
también pueden ser apreciados como desde años anteriores se ha ido en aumento los problemas y
costos, debido a la mayor cantidad de pedidos y volúmenes de producción que la empresa no ha
podido alcanzar satisfactoriamente a pesar de haber obtenido mayor capacidad de trabajo como
más trabajadores y más máquinas para los procesos de mezcla.
Para seleccionar los problemas principales a enfocar en resolver se utilizó el principio de Pareto
o regla del 80-20 y por este principio escogimos los 2 primeros problemas ya que ocasionan el
mayor número de problemas encontrados.
77
Impacto de los problemas
La empresa ha estado presentando durante el periodo de trabajo ciertos problemas que afectan al
rendimiento y productividad de la misma, lo cual lleva a generar gastos y pérdidas que deben ser
evaluados para determinar los impactos y cuanto se pueden reducir las pérdidas. Se evaluaran los
costos económicos de cada problema encontrado para determinar el impacto económico negativo
que ha sufrido y cuanto podemos mejorar para aumentar la rentabilidad y reducir gastos.
Envíos Retrasados
El número de retrasos y el aumento de las horas extra para poder satisfacerlo se puede atribuir a
varias causas las cuales fueron discutidas con los operarios de producción, jefe de producción,
78
los trabajadores de despacho y la gerencia de la empresa. Entre las principales tenemos que a
mayor volumen de ventas mayores problemas para coordinar el orden de los despachos y para la
acomodación de las materias prima y de los productos terminados. Esto se debe a que el flujo de
trabajo se mucho mayor y cada operario acomoda los lotes de acuerdo a su propio juicio en los
almacenes. Además de que los productos químicos no se encuentren en Orden también tenemos
que los implementos de trabajo no se encuentran en lugares visibles lo que aumenta más los
tiempos de trabajo y las horas muertas.
Se menciona también el costo de pérdida del cliente perdido y se calcula mediante el consumo
mensual y de las ventas proyectadas en el año basado en su historial lo que lleva a S/ 70,080.00
de ventas perdidas lo que genera la principal perdida debido a ineficiencia del servicio. Esta
información se puede ver en los Anexos 3 y 4.
79
Gráfico: Ventas pronosticadas 2015
Ventas vs Pronostico del 2015 (Soles)
700,000
600,000
500,000
400,000
Pronostico
300,000
Actual
200,000
100,000
‐
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic
Estos gastos suman S/. 127,761.85 en este periodo que calculando las pérdidas totales para el año
2015 esto junto con los gastos indirectos de fabricación atribuidos a los retrasos (S/. 136,049.00)
representa S/. 263,810.00 que equivale al 7,5% de pérdidas con respecto a las ventas del año
2015 solo por pérdidas de clientes, ventas perdidas y retrasos de la producción. Cabe resaltar que
se toman en consideración el costo de oportunidad después de haber perdido al cliente.
Estos costos representan a los gastos necesarios para tratar de lograr satisfacer la demanda (gasto
de mano de obra), los gastos asociados a perder la venta de un pedido por no poder satisfacer a
tiempo (Costo de Perder Venta) y los gastos asociados al consumo mensual cuando el cliente
deja de realizar pedido por buscar nuevo proveedor (perdida de cliente).
Todos los incidentes de disconformidad de los productos una vez que han llegado al cliente
generan una devolución a la empresa del producto para ser reprocesado o volver a producir el
producto nuevamente desde la materia prima. Esto produce costos extra y gastos innecesarios
para la empresa que debe asumirlos.
Analizaremos primero los costos directos de la fabricación por materia prima con los datos
suministrados de fabricación. Estos gastos de hallaron con la formulación general de los
productos y la cantidad total de materia prima que se utilizó para su fabricación.
80
Tabla 11: Resumen de pérdidas por pedidos rechazados
(Ene-Ago 2015)
Resumen Cantidad
Pedidos rechazados 25
Horas-hombres utilizadas 45
Se ha encontrado de que existe variedad de problemas sobre la calidad estos resultan debido a
malas mezclas producto de los operarios y solo se presentan en algunos envases. Estos tienen un
costo de S/. 23,906.00 y agregando los costos indirectos (S/. 23,320.00) tenemos S/. 47,230.00
de costos relacionados a problemas de calidad. Esta información se puede ver en los Anexos 3 y
4.
El desabastecimiento ocurre cuando la materia prima no llega a tiempo para ser transformada, las
causas pueden ser internas debido a que no se estimó la demanda o la velocidad de consumo para
las siguientes semanas o cuando no se coordina con el proveedor sobre el consumo de estas
materias primas lo que ocasiona que este no este tampoco preparado para su despacho hacia la
empresa Soquitex Ing. Esto puede ocurrir debido a falta de comunicación con los proveedores y
con algunos productos que la empresa importa directamente.
81
Tabla 12: Desabastecimiento de Productos
(Enero – agosto 2015)
Tamaño de Precio de Ventas
Productos
Casos Pedido Venta Perdidas
con Rotura de Stock
(KG) (Promedio) (S/.)
Soquiredox
(Reductor de 2 900 4.50 13,770.00
Colorante)
Soquilub D-P
2 400 0.85 1,088.00
(Antiquiebre)
Lubrosoft
1 480 1.40 2,284.00
(Lubricante de Costura)
Como resultado del desabastecimiento se pierden ventas mensuales ya que las empresas buscan
productos alternativos por otros proveedores al no permitirse estar sin los auxiliares necesarios
para los procesos de tintorería o lavandería.
Debido a la evaluación de los gastos atribuidos al desabastecimiento tenemos que su costo total
alcanza los S/. 17,142.00 más gastos asociados de S/. 8,178.00. Una vez obtenidos los costos
asociados a cada problema podemos escoger el principal y priorizar nuestro sistema de mejora
continua basándonos en el principal problema que disminuye la mayor parte de las utilidades.
Los envíos retrasados son la variable que afecta principalmente al mercado de la empresa.
82
Análisis de la causa raíz
Explorando los problemas de la empresa vemos que las operaciones de producción no se dan
abasto para su producción y despacho durante periodos de alta demanda y durante variaciones de
la demanda como es el caso del mes de mayo. A esto también se le suma que durante los demás
meses también se tiene un número considerable y en aumento de los retrasos con un mayor gasto
de mano de obra.
Mediante una lluvia de ideas realizadas gracias a los trabajadores se analizaron las causas
generales que originan los retrasos en la producción y consecuentemente los despachos:
83
Grafica 11: Diagrama Causa-Efecto Sobrecosto de Envíos Retrasados
Con las diferentes causas de los retrasos organizadas podemos evaluar cuáles son las causas
principales de los problemas. Para esto se evaluara los efectos directos de cada problema y como
afecta a los retrasos y sobrecostos
El número de retrasos aumento junto con el volumen de ventas sin embargo se puede apreciar
que en todo el año se presentan los retrasos. Por lo que no solo se puede atribuir el problema a
falta de capacidad de la empresa, sino que existen problemas de producción o abastecimiento
diferentes que afectan la productividad.
84
Tabla 14: PRODUCCION EN KG VS HORAS EXTRA-2015
En el cuadro de Volumen de Ventas vs Pedidos Retrasados vemos que existe una relación directa
proporcional, a mayores ventas aumentan los números de retrasos lo cual comprobamos
buscando una correlación estadística.
Buscamos la línea de Tendencia y Correlación R para saber que tanto influye las ventas sobre los
retrasos obteniendo los siguientes resultados: Retrasos = 0.0003*(Volumen de Ventas Kg.) +
1.7273 además tenemos que tienen un alta correlación con R^2=0.6665
Se observa que existe una alta correlación por lo que los retrasos están asociados a la producción
directamente y por los trabajadores del área.
85
Problemas en el Área de Producción
Encuesta a los trabajadores sobre los problemas que encuentran a diario los trabajadores de las
áreas de producción y despacho. Estos se ven afectados debido al cambio en el orden de los
productos a ser mezclado lo que ocasiona retrasos, traslados innecesarios entre otros.
Todos estos inconvenientes se agravan debido a que existen pedidos a última hora que son
aprobados por el gerente de venta para ser despachados en condición de urgente lo que genera un
desorden y confusión durante las operaciones.
Estos problemas generan tiempos muertos de producción que reducen la productividad debido a
que no operarios se encuentran esperando, buscando o realizando actividades que no generan
valor para la empresa en ese momento.
Para medir los problemas sobre la producción, abastecimiento y la producción, hemos realizado
con la data de la empresa un análisis sobre la rotación de inventarios para examinar la gestión de
la rotación de inventarios y si existe desabastecimiento, sobreproducción y si los pedidos de
realizan a tiempo.
$
ó .
$
86
Esta rotación nos permitirá saber las prácticas de producción y almacenamiento que tiene la
empresa y porque tienen problemas para la producción y despacho al saber los niveles de
rotación son los adecuados de acuerdo a la demanda.
$
18000 . 0.38
ó . 8.5
1050 . $
0.38
2
Este índice de rotación nos indica la eficiencia con la que se maneja la rotación de las existencia
en este caso se trabajó de un producto con proveedor local y el tamaño de los pedidos que se
toman normalmente para cubrir la demanda semana a semana. La producción y los pedidos
generalmente toman alrededor de un día y los productos con procesos productivos también
cuenta con proveedores locales por lo que el índice de rotación debe ser semejante para una
comparación
Demanda Semestral:
87
La producción para estas existencias de productos terminados en almacén es de 2000 Kg. Ya que
se producen de forma continua para suplir toda la semana de producción.
$
36000 . 50% 2.88
ó . 4.5
2000 . $
2.88
2
$
79000 . 30% 0.64
ó . 5.9
2000 . $
0.64
2
Comparando la rotación de inventarios vemos que existe una menor rotación debido a que se
produce cantidad mayores una vez por semana para tratar de abastecerse esperando la demanda
del cliente.
En este caso al comparar los niveles de rotación de productos que tienen demandas altas en el
mercado, se aprecia que existe una tendencia a que se almacenes los productos terminados y se
produzca lotes grandes de producción esto se debe a que en años anteriores la producción no
tenía problemas para utilizar mayores tiempo y el espacio era suficiente.
88
Objetivo de la Investigación
Objetivo Principal
Objetivos Específicos
Diagnosticar la situación actual del problema y encontrar las causas principales para poder
identificar las herramientas adecuadas a utilizar que eliminen o reduzcan la situación
problemática de la empresa.
Analizar, diseñar e implementar herramientas de manufactura esbelta para los procesos más
importantes y reducir los efectos de los problemas para mejorar la competitividad de la
organización.
Utilizar las herramientas de Lean Manufacturing para reducir las confusiones, errores y
pérdidas de tiempo desarrolladas por los operarios antes que se realicen la producción o
despacho.
Establecer indicadores para la mejora continua que permitan evaluar la evolución desde el
estado inicial hasta después de la implementación para poder validar la mejora de nuestro
proyecto de investigación académica.
89
Justificación de la Investigación
SOQUITEX ING S.R.L. es una pequeña empresa, que está en proceso de crecimiento en el
mercado nacional, tiene la oportunidad de desarrollar sistemas que permitan mejorar la gestión
de la empresa en las áreas de Calidad de la Producción y de Inventarios. La implementación de
planes, basados en la optimización de uso de recursos humanos, técnicos, informativos así como
el manejo y gestión óptimos de los sistemas de transformación de bienes y servicios, evaluación
de sistemas integrados, con la finalidad de obtener productos con calidad óptima.
Los problemas más relevantes a resolver en esta empresa, son los que tienen mayor impacto en la
organización y podemos establecer propuestas de mejora a corto plazo con una mediana
inversión económica y un programa de actividades aplicando innovación y conocimientos.
Dado que se pudo evaluar y encontrar los problemas principales de la empresa podemos realizar
investigaciones y cambios en los sistemas de gestión de calidad, procesos, inventarios y servicios
para reducir los problemas de la empresa, reforzado por las teorías de herramientas de calidad y
mejoramiento de gestión de inventarios. Para esto existe la posibilidad de mejoras y aprendizaje
basado en los conocimientos de ingeniería de industrial y de medir los resultados gracias a
indicadores que se establecerán.
Productividad
Costos de Producción
Niveles de Calidad
90
Importancia de la Investigación
La presente investigación permite sentar las bases dentro de un sector que siempre necesita
herramientas de mejora que es estudiado y analizado en menor medida que con respecto a las
grandes empresas dentro del marco como elaborador de productos terminados de mezclas de
insumos químicos para clientes como Tintorería y Lavanderías. El uso de aplicación de la
Metodología Lean Manufacturing contribuirá en la mejora de los procesos y competitividad en el
mercado y beneficiará como ejemplo para el desarrollo en otros proyectos para empresa de
pequeña escala, considerando que en la actualidad existe muchas MYPES que no se desarrollan
y están limitadas al mercado debido a nivel de rentabilidad y calidad de las empresas a gran
escala. Para ello es necesario encontrar las oportunidades que generaría el adoptar estrategias que
resuelvan estos problemas .También porque permitirá plasmar los conocimientos y experiencias
sobre las pequeñas y medianas empresas con rubros de trabajos afines como las tiendas de
pintura las cuales también desarrollan mezclas de matices y trabajos con materia prima para
generar un producto final con gran necesidad por parte del cliente.
Límites de la Investigación
91
Es importante que la Gerencia General se vea involucrado en fomentar una política de
gestión de calidad que involucra las diferentes áreas como producción, medio ambiente,
seguridad ocupacional, administrativa.
Se tomaran Indicadores que nos permitirán medir la evaluación y alcanzar metas a corto y
mediano plazo, las cuales ayudaran a minimizar los gastos que se desembolsaron para la
implantación de una mejora continua.
92
Hipótesis del Trabajo de Investigación
Hipótesis General
Se plantea reducir los problemas de Productividad y Trabajo, mediante las herramientas del Lean
Manufacturing de los cuales usaremos las siguientes herramientas: 5S, Takt Time y Nivelación
Heijunka de la Producción de trabajo para cubrir y anticipar la demanda, reduciendo los costos,
traslados y errores al mínimo lo que mejorará la rentabilidad de la empresa y beneficiará al
cliente externo.
Hipótesis Específicas
Se pretende buscar los procedimientos más eficientes de los operarios y encontrar los errores
más frecuentes. Con esto se busca tener una capacitación sobre mejoras en los procesos de
producción.
Las Hipótesis plantean una solución creativa a un problema nuevo, con una base teórica,
lógicamente consistente, con un poder predictivo contrastable del proyecto de investigación
93
Impacto de la Solución de Ingeniería
Para el presente caso de investigación se realizara un estudio de las siguientes variables dentro de
la empresa que nos permitirá medir, mejorar y controlar nuestra propuesta de mejora para la
empresa por lo que son determinantes para nuestro estudio:
Tiempos de Producción
Rotación de Inventarios
94
Variables e Indicadores
95
Capitulo III. Propuesta de Mejora
En el capítulo anterior se presentó la problemática de la Empresa SOQUITEX ING. S.R.L. sobre
los retrasos y problemas en la producción para tratar de satisfacer su demanda, y además
llegamos a observar como estos han afectado la rentabilidad de la empresa agregando
sobrecostos durante el manejo de la producción y despacho. A partir de esto, podemos
desarrollar la metodología Lean Manufacturing que nos permitirá reducir los problemas
anteriormente mencionados en la cadena de producción de la empresa dentro del área de
producción y almacén que se decidió como área de estudio para la investigación
En este capítulo nos enfocaremos en describir el desarrollo de la metodología para reducción los
desperdicios en la productividad utilizando las herramientas escogidas basándonos en la filosofía
Lean. Y de esta forma procederemos en desarrollar una manufactura esbelta para eliminar los
problemas según el diagnóstico.
Implementación de Herramientas Lean
Esperas. Las cuales se observaron entre los diferentes procesos de producción o de trabajo.
Tenemos que debido al retrasos de las ordenes los encargados del transporte al cliente deben
esperar a la producción a cumplir con el final del pedido para poder salir a despachar.
96
Transporte. Transportes internos de envases, contenedores, materia prima y productos
terminados extensos para el almacenamiento y traslados internos.
Inventarios Innecesarios. Se tiene niveles altos de materia prima y productos terminado para
anticipar la demanda y la variación, además de que se lavan gran partes de los envases antes
que se necesiten creando volúmenes incensarios en las áreas de trabajo donde los envases son
lo que más ocupa lugar.
97
La metodología de investigación escogida se inició con la evaluación de las actividades que
generan valor para el cliente y el mapeo del flujo de valor. Dentro de las actividades se buscó las
causas raíces de los problemas que generan pérdidas de dicho flujo, las cuales son evaluadas con
herramientas de la metodología y se verifica la evolución mediante indicadores de nuestros
procesos. El proceso productivo se centra en la dosificación y mezcla de diferentes materias
primas según las recetas de los diferentes productos, en diferente tipo de envases para el
despacho. Estadísticamente las ventas se han ido incrementando constantemente debido a un
buen posicionamiento con calidad y precios competitivos en el mercado. Sin embargo, la
empresa ahora presenta nuevos retos para mejorar su competitividad y su desempeño. Las
pérdidas de la empresa se identificaron y cuantificaron según su frecuencia y los costos
asociados. Este análisis sirvió para medir los problemas reportados que afectaron el servicio y
evidenciar los problemas principales que debemos atacar para realizar nuestro plan de mejora
continua.
Dentro de estos problemas podemos buscar nuestras oportunidades de mejora priorizando las
perdidas gracias a un diagrama de Pareto. En el estudio se encontró que los retrasos son el
problema principal y las causas raíces se atribuyen a un cuello de botella durante la producción y
la descoordinación de la producción con respecto a la demanda semanal. En la metodología a
utilizar aplicaremos primero las 5S que reducirá los problemas en las áreas de trabajo, cruces
innecesarios, y permitirá visualmente a los trabajadores ver los problemas en los distintos
puestos de trabajo. Después y gracias a la metodología de Kanban y Heijunka podremos nivelar
el nivel de producción para reducir el almacenamiento incensario y acortar el tiempo que estén
estos el almacén. Se producir volúmenes diarios de acuerdo a una planificación que será jalada
por la demanda.
Metodología de las 5S
El concepto de aplicación de las 5S nos permitirá organizar, limpiar, desarrollar y mantener las
mejores condiciones de trabajo en un ambiente que asegure las buenas prácticas de trabajo.
Donde además se reducirá los accidentes y mejorará la productividad debido al cambio del
ambiente y de las condiciones. Para esto se decidió trabajar en el área de producción y almacén
de la empresa donde se concentra las actividades que generan mayor valor de la empresa y donde
se encuentra la mayor cantidad de tareas que no generan valor.
98
Para poder lograr una implantación exitosa tomaremos en cuenta los siguientes aspectos:
Fuente: La Empresa
99
Figura 19: Difusión de la Metodología 5S en la Empresa
Fuente: La Empresa
Fuente: La Empresa
Se expuso ante los trabajadores sobre la herramienta de las 5S y como esta metodología puede
ayudar a reducir los trabajos innecesarios en las áreas de trabajo. Además permite estandarizar
los procesos y gracias a la gestión visual encontrar también los problemas que no pueden
detectar día a día.
100
Definir los responsables: Se debe asignar un líder responsable de la evaluación inicial que
además ayudará con la colaboración de los trabajadores formará los procedimientos, áreas
donde se aplicará la metodología y demás responsables.
Seiri – Separar
Analizar las estaciones de trabajo y los objetos (por separados) que se encuentran en cada uno de
los puestos y verificar las funciones que tienen. Al analizar todos los objetos y los que se crea
que no cumpla con la filosofía de las 5S será separado o denunciado. Se permitirá el uso de
tarjetas rojas para denotar estos objetos y poder tener una referencia visual sobre su ubicación
(sin perjudicar o interferir para la producción normal)
101
Ejemplo Modelo de Tarjeta Roja
Las tarjetas rojas se rellenan y colocan lo más cerca a los objetos para tener una muestra visual
de que no se cumple con la metodología para mejorar los puestos de trabajo y denunciar que este
perjudica o interfiere el trabajo normal. Las tarjetas son registradas y todos los casos son
documentados para su posterior cambio y mejora, lo cual ayudará como ejemplo a futuros
cambios. Este listado sirve de manera eficaz para saber el porqué de las cosas dentro de los
puestos.
Seiton – Ordenar
Una vez eliminado lo innecesario de las áreas y que solo dispongamos de lo importante y lo útil
podemos de ordenar las cosas. Se debe determinar donde se utiliza cada elemento, para colocarlo
lo más cerca posible a su correspondiente área de trabajo. Se identificará con qué frecuencia se
usa las herramientas para saber si debe ser almacenado o tenerlo a la mano. Esto será agregado a
las tarjetas rojas y al listado de problemas.
Se debe tener en cuenta principalmente las siguientes partes para su organización durante la
implementación y ordenamiento:
Herramientas
Productos Terminados
Materias Primas
102
Zona de Maquinas
Seiso – Limpieza
Las actividades de limpieza tienen como objetivo tener las instalaciones en su estado original y
poder disponer de todas las máquinas y puestos de trabajo
Otra área por identificar son aquellos puntos en donde se acumulan la suciedad o donde ocurre el
desorden para su posterior análisis de otras medidas correctivas complementarias. Esto permite
mantener todos los equipos en buen estado y mejora las condiciones de trabajo. En este caso
podemos apreciar que los ambientes están mojados debido al trabajo en el área de limpieza de los
envases.
103
Figura 22: Disposición Actual de las áreas de trabajo
104
Figura 23: Disposición Propuesta de las áreas de trabajo
105
Seiketsu – Estandarización
Asegurarse que todas las herramientas y equipos vuelva a su sitio original de trabajo, esto puede
ayudarse mediante carteles como “NO OLVIDARSE DEVOLVER LAS HERRAMIENTAS A
SU SITIO. GRACIAS”.
Para asegurarse debemos realizar una gestión visual en la cual podemos hasta encontrar el 80%
de la información. Esta información es complementada y organizada mediante la utilización de
las tarjetas rojas.
Shitsuke – Disciplina
La S de la disciplina se puede considerar una de las más importantes debido a que agrupa y
complementa a todas las demás. Una vez acabado las tareas en los puestos de trabajo se requiere
mantener estas actividades constantes a través del hábito y la disciplina.
Auditoria de 5S
Departamento:
Puntaje
Responsable:
Categoría Descripción 1 2 3 4 5
106
Organizar ¿Están libres de obstáculos en los accesos a las líneas?
Acciones Correctivas
Las acciones correctivas se dan gracias a un listado sobre los procesos irregulares encontrados en
las áreas de trabajo. Tenemos el listado de las tarjetas rojas, su descripción y mediante esta
podemos establecer el plan de acción de acuerdo a cuál de las 5S, se considera que no estaba
cumpliendo.
1 A1 Problema Encontrado 1
2 A1 Problema Encontrado 2
3 A1 Problema Encontrado 3
4 A2 Problema Encontrado 4
5 A2 Problema Encontrado 5
6 A2 Problema Encontrado 6
107
Tiempo Takt
Para calcular el ritmo de trabajo para la Línea de Producción primero se debe lograr satisfacer la
demanda y debemos calcular las operaciones en los puestos de trabajo que tiene el cuello de
botella y que retrasan la producción. Esta es la actividad que demora más tiempo en comparación
a las otras y genera una baja productividad debido a que las demás operaciones deben operar al
mismo ritmo (y esperar) para poder seguir la línea de trabajo. Este nos indicara la actividad o las
actividades donde debemos resolver la productividad para satisfacer la demanda. Las actividades
se dividieron dentro de los puestos de trabajo, los cuales tienen que cumplir operaciones juntas
hasta pasar a la siguiente actividad en otro puesto de trabajo con otro trabajador. En este caso
equivale a la producción de un producto terminado que es un envase de 200 kilogramos.
Para nuestro caso de estudio, debemos agrupar los diferentes productos terminados que procesa
la empresa en familias. Esto se debe a que debemos calcular todos los tiempos utilizados en la
producción y su distribución por cada producto o familia. Cada familia de trabajo tiene que tener
una demanda calculada y un tiempo determinado de trabajo que nos permitirá calcular la
velocidad en la que se debe trabajar para poder cumplir la demanda. Debido a que tenemos 2
tipos de productos con tiempos de producción diferente el tiempo disponible y la demanda del
cliente se divide en estas dos unidades de trabajo. Esto generará 2 tiempos takts para cada uno de
las familias de producto que tiene.
108
Tabla 18: Evaluación en familias de los productos principales
Calenta- Mezclado a Mezclado
Producto/Proceso Etiquetado Familia
miento Maquina Manual
Soquisil ID TIPO 1
Con los tiempos de producciones de las 2 familias podemos hallar los tiempos correspondientes a
al tiempo disponible para cada familia. Este tiempo disponible se distribuye dependiendo del
tiempo necesario de trabajo para cada uno de las familias.
Primero, para los cálculos de tiempos disponibles es necesario eliminar los tiempos no
productivos del total de horas laborables. Para este cálculo tenemos las consideraciones de los
tiempos disponibles de trabajo los cuales están distribuidos también en otras actividades fuera de
los procesos productivos que si son partes de sus funciones como trabajadores multifuncionales.
Jornada de Trabajo
Almuerzo
109
Recepción y Almacenamiento de Materias Primas
Suplementos laborales
Se asignaran suplementos por descanso debido a los esfuerzos, fatigas y descansos que se
requerirá de tal forma que el tiempo sea ajustado al tiempo normal de operación. Gracias a que
existen valores predeterminado para casos comunes presentados utilizaremos una tabla para
establecer estos suplementos asignados a cada una de las operaciones.
Suplemento % de Jornada
Básico de Fatiga 20%
Necesidades personales 4%
Disturbios en puesto 2%
Limpieza y Orden 4%
Otras tareas programadas 5%
Total 35%
Fuente: OIT
40
∗2∗5 8 1
60 35%
44
1 0.35 65%
Además de eliminar los tiempos para otras actividades, también debemos distribuir el tiempo
disponible entre las dos familias de las cuales el tiempo de trabajo será utilizado. Para esto
110
procedemos a calcular que proporción del tiempo total se le atribuye a cada familia. Esto se logra
calcular mediante el estudio de tiempos preliminar.
111
Figura 24: Tiempos de Ciclo en Puesto de Trabajo - Familia 1
112
Tabla 20: Tiempos de Operaciones en Minutos - Familia 2
Tiempo Normal
N° Operaciones en puesto de trabajo
(minutos)
113
Figura 25: Tiempos de Ciclo por Puesto de Trabajo - Familia 2
Debemos hallar las actividades donde se generan los cuellos de botella. Para esto calculamos
mediante los tiempos de trabajo y las horas disponibles cual es la capacidad por puestos y
operaciones de trabajo para ambas familias.
Una vez calculado todos los tiempos de cada familia podemos saber el tiempo que debe de
utilizar durante la semana para producir cada familia de producto. Esto se logra calculando la
demanda y multiplicándolo por su producción. Esto permite hallar el tiempo que se necesita para
ambos productos y nuestro tiempo disponible debe corresponder y distribuirse para ambas clases.
De los tiempos semanales proyectados que la empresa utiliza para la producción
114
Tabla 21: Calculo de Producción en Kg. Semanal y
Tiempos de Producción
Producto Familia 1 Producto Familia 2
Necesarios - Semanal
58.5
115
Tabla 23: Tiempos y Capacidad de Ciclo – Familia 2
Operaciones por Tiempo de Capacidad por
Tiempo critico
Puesto de Trabajo Operación (min) operación (200kg/und)
202
Se resalta las actividades que tienen menor capacidad con respecto a las demás. Estas
representan las actividades en los puestos de trabajo donde encontramos cuellos de botella y
generan las demoras para los clientes y las esperas en los demás puestos de trabajo.
44 65% 50% 60 3
1
49
1 52
1 ó 1
1 52 ó 58
Tiempo que debería demorar máximo para producir 1 unidad de producto terminado y poder
cumplir con la demanda. (Producción que requiere solo mezcla)
Eso quiere decir que la producción debe reducir su tiempo para lograr satisfacer a tiempo la
demanda de la empresa, lo que implica cambiar la distribución de trabajo.
116
Grafica 18: Distribución de Tiempos
por Puestos ‐ Familia 1
70.0
Tiempo por Puesto (minutos)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Puestos de Trabajo
Se propone una reducción de los tiempos de producción y una mejor distribución de las
actividades a realizar por el trabajador.
Mediante el uso correcto de las 5S se plantea reducir el tiempo entre traslados de 8 minutos a
5 minutos con una mejora en la acomodación de los lugares de la materia prima, producto
terminado y de mejorar la limpieza de las áreas lo que permitirá un tránsito más fluido.
Mediante la inspección visual y de tiempos se percató que de los cuatro trabajadores uno
siempre se encuentra en el trabajo en el área de lavado para los envases mientras que los
demás trabajadores operan las 4 máquinas. Definir los puestos de trabajo de los 4
trabajadores a cada una de las máquinas y utilizar el tiempo de mezclado a máquina para
realizar las tareas de lavado del siguiente bidón.
Se disminuirán los stocks intermedios no necesarios como la cantidad de envases que aún no
están siendo procesados, los niveles de sobreproducción de productos terminados sin
demanda y la disposición de los almacenes.
117
Grafica 17: Distribución de Tiempos
por Puestos ‐ Familia 1 Propuesto
45.0
Tiempo por Puesto (minutos)
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Puestos de Trabajo
Los tiempos de Lavado se realizarán durante el proceso que anteriormente los operarios
utilizaban para operan las 4ta Máquina. Esto permitirá absorber una actividad durante el
mezclado a máquina, definirá, los puestos de trabajo, reducirá los tiempos y reducirá los el stock
de espera no necesario de los bidones vacíos que suelen estorbar en las traslados.
118
Figura 27: Comparación de los cambios en los puestos
Antes Después
Elaboración Propia
En la imagen comparativa describimos las diferencias propuestas del estado inicial y de los
cambios propuestos. Se decidió que un trabajador se dedique a las tareas de almacenamiento y
transvase a recipientes de menor tamaño cuando los pedidos son menos a 200kg. Esta tarea
incrementa el tiempo del operario del área producción lo que ocasiona el cuello de botella. Es
por eso, que el transvase a bidones de 30, 50, 60 o 120 kg. Puede realizar el personal de
despacho mientras espera el resto de la producción ya que tiene tiempos holgados antes de
realizar los despachos.
119
Calculo de tiempo para la producción 2
Se verificará los tiempos de productos y capacidad de satisfacer la demanda para el segundo tipo
de producto. Estos cálculos de Tiempo Takt para productos tipo 2 (Calentamiento, Mezclado a
Máquina, Mezclado a Mano y Transvase)
44 65% 50% 60 3
2
18
2 143
Tiempo que debería demorar máximo para producir 1 unidad de producto terminado y poder
cumplir con la demanda. (Producción que requiere calentamiento y mezcla) El tiempo requerido
para satisfacer la demanda promedio se encuentra aceptable ya que al debido a que el tiempo de
mezclado durante el maquina es mayor a 1 hora el personal puede dejar la maquina durante las
horas de descanso y almuerzo lo que disminuye tiempo al ritmo de producción que debe alcanzar
debido a que tiene un tiempo extra que no afecta al operario
1 143 ó 202 60
2 ó 2
Adicionalmente los tiempos de mezclado a máquina se realizan durante las horas de almuerzo y
descanso ya que no requieren una supervisión mayor por lo que estos productos tienen tiempo
holgado durante su producción si se aprovecha las horas de descanso.
120
Heijunka: Nivelación de la Producción
Gracias a la aplicación de esta técnica podemos nivelar la producción a una demanda fluctuante
del cliente lo que permite reducir los retrasos gracias a un mejor manejo de la producción basado
en un trabajo nivelado según la demanda. La estrategia principal consiste en mejorar las entregas
de productos terminados gracias a periodos cortos de tiempo de fabricación de los productos
junto con los cambios rápidos nos permitirán ejecutar los cambios a los lotes grandes de trabajo.
2500
2000 SOQUITQUEST CM‐F
SOQUISIL ID
1500
SOQUIPAL JS‐Q
1000 SOQUILUB D‐P
QUIMIPAL NI‐C
500
LUBROSOFT P‐F
0
7/13/2015 7/14/2015 7/15/2015 7/16/2015 7/17/2015 7/18/2015
En este ejemplo podemos apreciar cómo se distribuyen normalmente algunos de los pedidos. No
se tiene una distribución pareja de los pedidos o de los productos debido a una falta de
pronóstico para la producción. Esto ocasiona que la producción se acumule algunos días de la
semana esperando los pedidos de los clientes cuando se debería responder anticipadamente a una
demanda pronosticada. A continuación podemos apreciar como esta semana se realizó la
distribución de la producción con grande lotes de trabajo debido a que facilita el trabajo en
planta.
121
Grafica 14: Producción de la Empresa - Julio del 2015
3000
2500
2000 SOQUITQUEST CM‐F
SOQUISIL ID
1500 SOQUIPAL JS‐Q
SOQUILUB D‐P
1000 QUIMIPAL NI‐C
LUBROSOFT P‐F
500
0
13/07/2015 14/07/2015 15/07/2015 16/07/2015 17/07/2015 18/07/2015
La producción es mayor que la demanda ya que busca almacenar al mismo que tiempo que trata
de satisfacer la demanda del cliente final. Lo que ocasiona que grandes lotes de productos
terminados se vean a la espera de órdenes cuando existe otro Tipo de Pedido por parte del cliente
lo que ocasiona los retrasos.
122
No considera órdenes de compra de otros productos y genera las esperas
Sobreproducción
123
Altos Niveles de Inventarios
Tiempos Ociosos
Esto ocasiona problemas de demora ya que no genera una respuesta rápida para el cliente debido
a que la producción no es estable durante la semana lo que ocasiona que cuando haya muchos
pedidos en un día se generan pedidos en espera por trabaja a una capacidad inferior a la
demanda. Para esto buscamos mejorar el pronóstico y desarrollar la producción basados en lotes
más pequeños de trabajo para poder flexibilizar y cambiar de ser necesario las órdenes de trabajo
diarias.
La demanda de los clientes no es satisfecha en su totalidad por la empresa debido a los cambios
de ritmo y las velocidades de producción.
124
Nivelación de la producción por producto
Una vez obtenidos los cambios necesarios para poder cumplir con la demanda con una reducción
de tiempos podemos utilizar una nivelación de la producción de Lean Manufacturing. Esto es
debido a que los lotes de producción son pequeños y los pedidos no son constantes durante la
semana. Lo cual permitirá aumentar las probabilidades de suministrar los pedidos de los clientes
si existe mucha variación o gran cantidad de pedidos diferentes en un día de la semana.
QUIMIPAL NI-C 19 8
SOQUITQUEST CM-F 9 5
LUBROSOFT P-F 2 2
SOQUIPAL JS-Q 3 2
SOQUICLEAN OLI 2 2
SOQUISIL ID 3 2
Los volúmenes de venta se calcularon como pronósticos del año 2015 y permitirá seguir la
demanda de los clientes y preparar la producción durante el cambio de la planificación de la
producción.
125
Tabla 25: Nivelación de la Producción durante la semana
Producto Lun Mar Mie Jue Vie Sab Total
SOQUILUB 9 9 9 27
QUIMIPAL 9 9 18
SOQUITQUEST 4 4 8
LUBROSOFT 1 1 1 3
SOQUIPAL 1 1 1 3
SOQUICLEAN 1 1 1 3
OTROS 2 2 2 2 2 10
SOQUISIL 6 4 10
SOQUISIL -
Los sábados solo de disponer de 4 horas y media aproximadamente por lo que el nivel de esta
es menor y solo se producirá las unidades de mayor venta.
Se tomaron en consideración que no se deba realizar más de 5 productos al día por consejo
de la Jefa de Producción
Las órdenes de producción se pueden cambiar para satisfacer un pedido donde aún no se
tenga el stock suficiente y evitar el retraso de la producción.
127
Control y Seguimiento
º
% 100%
º
º
% 100%
º
$
ó
$
ó
128
1. Nombre: Pedidos Retrasados
2. Objetivo:
3. Fórmula de Cálculo:
º
100%
º
4. Nivel de
Referencia:
Menor a 5% de Retrasos
7. Frecuencia de Medición: Se realizará la toma de información una vez el cliente reciba los
pedidos
129
1. Nombre: Pedidos No Atendidos
2. Objetivo:
Lograr medir y evaluar la cantidad de pedidos que el cliente ha confirmado que cancelará la
Orden de Compra y su despacho.
3. Fórmula de Cálculo:
º
100%
º
4. Nivel de
Referencia:
130
1. Nombre: Rotación de Inventarios
2. Objetivo:
Permite controlar el nivel de productos terminados almacenados para verificar que no se tenga
sobreproducción de productos que no requieran la demanda inmediata.
3. Fórmula de Cálculo:
$
$
4. Nivel de
Referencia:
Mayor a 7
Entre 5 y 6
Menor a 5
7. Frecuencia de Medición: Debido a que los pedidos de gran parte de los clientes son
semanales y se mantiene niveles de producción para satisfacer la demanda con stocks de
seguridad. Se planea medir la rotación en periodos cortos de 2 veces al Mes.
131
1. Nombre: Productividad
2. Objetivo:
Permite controlar como está mejorando el tiempo utilizado para la transformación de los
productos terminados almacenados. Permite establecer mejores estimación de la capacidad de
producción diaria de la Empresa. Puede existir variaciones entre los productos donde se
realizará en control
3. Fórmula de Cálculo:
4. Nivel de
Referencia:
Menor a 55 min.
Entre 55 y 60 min.
Mayor a 60 min.
7. Frecuencia de Medición: Debido a que los pedidos de gran parte de los clientes son
semanales y se mantiene niveles de producción por semana para satisfacer la demanda. Se
planea medir la rotación en periodos cortos de 2 veces al Mes.
132
Cronograma de Actividades
Capacitación: Seiri
Aplicación de Tarjetas en
Irregularidades
Capacitación: Seiton
Capacitación: Seiso
Limpieza y
Ordenamiento de Areas
Capacitación: Seiketsu
Capacitación: Shitsuke
Realización de manual de
5S
Verificación con los
trabajadores
Modificaciones del
manual de 5S
Revisión de antes y
después (fotos)
Seguimiento y Control
133
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Hito Actividades
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10S11S12S13S14S15S16S17S18S19S20
Identi fi ca ci ón de l os
Probl ema s a Sol uci ona r
134
Capítulo IV. Plan de Validación
En este capítulo se desarrolló la validación y efectividad de las soluciones mediante el uso, y
verificación de los indicadores del plan de implementación que permitirá cumplir los objetivos
de nuestra Investigación y de esta forma reducir los problemas de la empresa, principalmente el
de reducir los retrasos mejorando la productividad y las condiciones de trabajo.
Las propuestas desarrolladas en el Capítulo anterior tienen como finalidad reducir los problemas
de la empresa, estas acciones buscan principalmente reducir los retrasos de los pedidos y mejorar
la productividad con mejores condiciones de trabajo. En el Presente capitulo contiene la
validación y efectividad de las soluciones mediante el uso, verificación y evolución de los
indicadores del plan de implementación, que permitirán cumplir los objetivos de nuestra
Investigación Académica.
Objetivos de la Validación
Determinar los procesos y actividades donde se producen los problemas principales, causas y
efectos en la Empresa y de las actividades que no generen valor.
Establecer Indicadores que nos permitan evaluar la evolución y verificar nuestra validación
antes y durante nuestro periodo de prueba.
135
Ejecución de las propuestas de solución
Implementación de las 5S
136
Descripción de Procedimiento
Para iniciar la implementación de esta herramienta se partió como base inicial el reforzamiento y
capacitación sobre la Metodología. En nuestro caso se tomó como prueba piloto el área de
almacén y áreas de tránsito para después llevarse a cabo en el área de producción. Esto se logró
con la colaboración de los encargados de estas áreas y donde se tenía una buena aceptación para
las mejoras de las condiciones laborales y crear un mejor ambiente de trabajo.
137
y de las operaciones que se deben mejorar para reducir los desperdicios y lograr mejorar la
calidad y la productividad.
Producción 5
Almacén 2
Evaluación Mensual de los Indicadores: Se realizó una evaluación mensual donde se verifico
los problemas encontrados y se presentó soluciones. Esta evaluación presenta puntaje de
acuerdo a cada punto de la Metodología de las 5S.
Fichas de Mejora: Las mejoras propuestas son evidenciadas con fotos de los puestos de
trabajo y de los problemas encontrados. Estos se toman para verificar y constatar los cambios
durante la prueba. También sirve para mostrar a los colaboradores son cambios y mejorar que
ellos mismo ofrece y permite la colaboración de todos mientras ven como los cambios se ven
reflejados en las condiciones laborales.
Documentación: Los cambios realizados han sido documentados utilizando una ficha de
evaluación la cual esta anexada dentro del Final de la Propuesta de Soluciones. Se cuenta con
actividades realizadas para los problemas hallados. Dando puntaje a las actividades antes y
después de la solución propuesta.
138
A continuación, se presenta las fichas de cambios realizados y las mejoras en las áreas de trabajo
de la Empresa Soquitex Ing. S.R.L.
139
Cambios realizados para la Implementación
Se anotaron en un listado sobre los cambios realizados correspondientes a las Tarjetas Rojas,
registrando el problema encontrado y la acción de respuesta en las diferentes áreas donde se
evaluaron.
Se eliminó lo no esencial de las áreas y se dispuso de lo útil para ordenar las herramientas y
utensilios de trabajo. Se debe determinar donde se utiliza cada elemento, para colocarlo lo
más cerca posible a su área de trabajo correspondiente. Se identificó con qué frecuencia se
usa las herramientas para saber si debe ser almacenado o tenerlo a la mano siempre.
Se definió los lugares para las herramientas, donde se obligada a devolverlas. Objetos de uso
no frecuente se guardan en aéreas diferentes. Se eliminó objetos no esenciales.
Se analizó las estaciones de trabajo y las herramientas de uso frecuente que se encuentran en
cada uno de las áreas y verificar las funciones que cumplen y su frecuencia de uso. Los
objetos que no estén en uso pero se encuentren frecuentemente en el área de trabajo deben de
ser ordenados y clasificados.
Se estableció que los objetos deben ser trabajados y devueltos siempre una vez acabados las
actividades siendo solamente el uso para el área de producción.
140
Ficha de Evaluación de la Mejora mediante las 5S
141
Cambios realizados para la Implementación
Se identificó como un punto importante los lugares donde se registran o acumulan el agua y
suciedad. Esta principalmente está en el área de lavando y limpieza, la cual moja y afecta el
área de transito de las materia primas y productos terminados, lo que genera desorden y
peligro durante los traslados. Para esto se puso separadores en los lados para evitar
salpicaduras y que la suciedad y derrames se queden aisladas en el área de lavado. Para esto
el área de lavado de ha aislado para evitar que se moje constantemente el suelo del área de
tránsito.
Esto permite mantener todos los equipos, materia prima, productos terminados y paletas de
trabajo en buen estado y mejora las condiciones de trabajo. En este caso podemos apreciar
que los ambientes están mojados debido al trabajo en el área de limpieza de los envases,
tanto para la limpieza de envases de materia prima como de productos terminados las cuales
tienen gran variedad de tamaños, lo que genera mayor desorden.
Las actividades de limpieza tienen como objetivo devolver las instalaciones a su estado
original y poder disponer de todas las máquinas y puestos de trabajo. Solo la persona
encargada y de turno en el área de lavado puede entrar y salir. Está prohibido el paso sin la
implementación adecuada con botas de seguridad.
142
Ficha de Evaluación de la Mejora mediante las 5S
143
Cambios realizados para la Implementación
Se delimito las áreas donde no se puede dejar sin supervisión los elementos de trabajo ya
sean materia prima, productos terminados, envases vacíos, Ibcs, montacargas entre otros.
Todos los procedimientos deben de acabarse y no dejar procesos a mitad de trabajo debido a
que generan problemas durante la reiniciación de las actividades.
Se marcó y etiqueto áreas para productos no conformes. También se marcó las áreas de
tránsito en la empresa. Las cuales permiten al personal de otras áreas transitar más fácilmente
como el personal de oficina y el personal de despachos.
144
Ficha de Evaluación de la Mejora mediantes las 5S
145
Cambios realizados para la Implementación
Se capacitó al personal para poder estandarizar los procesos y evitar el trabajo en las áreas de
tránsito para los despachos y manejo de montacargas. Zonas de tránsito y almacenamiento
definidas exclusivamente.
Se colgó un mapa de riesgos con la ruta de evacuación y los peligros de las diferentes áreas
de trabajo.
Los operarios limpian y arreglan cada vez que mueven y usan productos
146
Ficha de Evaluación de la Mejora mediantes las 5S
147
Cambios realizados para la Implementación
Área de Almacenes
Se llegó a mantener en buen estado los almacenes y las materias primas, dando orden y
evitando guardar productos en ambientes reservados para otras productos.
Los espacios vacíos libres se pueden utilizarse para guardar los envases de menor volumen
de hasta 30kg. Ya que estos suelen esperar en medio del área de tránsito.
A lo largo de los meses de diciembre (2015), enero, febrero y marzo (del 2016) se ha
concientizando a los colaboradores dentro de las áreas de trabajo. Se comenzó como prueba el
almacén cerrado de Materias Primas para reducir los trabajos de clasificación, ordenamiento y
traslado. Estos cambios permitieron tener los productos a utilizar a ser retirados del almacén más
eficientemente al reducir el número de obstáculo y una más fácil identificación visual de los
mismos.
Una vez acabado las tareas en los puestos de trabajo se requiere mantener estas actividades
constantes a través del hábito y la disciplina. Para esto podemos establecer Auditorías Internas
Rutinariamente y con la coordinación del responsable se establecerá. Las acciones correctivas se
dan gracias a un listado sobre los procesos irregulares encontrados en las áreas de trabajo.
Tenemos el listado de las tarjetas rojas, su descripción y mediante esta podemos establecer el
plan de acción de acuerdo a cuál de las 5S, se considera que no estaba cumpliendo. Se resolverá
el puntaje de acuerdo a un plan de puntaje y se medirá su evolución desde que se decidió
implementar su idea hasta la fecha presente de la validación de la implementación de las 5S
obteniendo los siguientes resultados.
148
Tabla 28: Comparativa de Verificación y Evolución de las 5S
ID 5S Título 01/12/15 19/01/16 15/03/16
“TENGA SOLO LO
SELECCIONAR
S1 (Seiri)
NECESARIO EN 5 6 8
LA CANTIDAD ADECUADA”
“UN LUGAR PARA CADA
S2 ORDEN (Seiton) COSA, 7 7 8
CADA COSA EN SU LUGAR”
“LA GENTE MERECE EL
S3 LIMPIEZA (Seiso) MEJOR 7 8 8
AMBIENTE”
ESTANDARIZACION‐
“CALIDAD DE VIDA EN EL
S4 SEGURIDAD‐
TRABAJO”
4 5 6
HIGIENE (Seiketsu)
“ORDEN RUTINA Y
DISCIPLINA
S5 (Shitsuke)
CONSTANTE 3 4 6
PERFECCIONAMIENTO”
5S Score
26 30 36
149
Implementación del Takt Time
Esta propuesta mostrada en el Capítulo anterior tiene como finalidad solucionar los problemas de
productividad de la empresa con el objetivo reducir los tiempos de producción con respecto al
ritmo de demanda del mercado para cumplir adecuadamente con los pedidos. Esto permitirá
alcanzar una productividad que beneficiará a la empresa en reducir los costos extra asociados a la
producción, y disminuir los retrasos y costos asociados.
El estudio se realizó con los tiempos de producción basados en los consolidados de tiempos
registrados en el trabajo del 2015, durante la primera parte de la Investigación Académica.
Además, esta adaptación se puede lograr gracias al estudio de tiempos realizados para las
actividades de los puestos de trabajo en el área de producción que tienen como objetivo reducir
la insatisfacción del cliente y a la vez reducir el gasto innecesario en producciones o retrasos. El
objetivo de ajustar la producción de la Empresa Soquitex Ing. consiste en lograr alcanzar la
demanda de los productos para los clientes. Para esto, se debe ajustar la producción de acuerdo al
cálculo de la demanda calculada para el mercado de la empresa incluso si es que ocurre
variación. Procedimiento
150
Tabla 29: Tiempos de Producción y Disponible Semanales
Producción Tiempo de ¿Cumple
Tiempo de Demanda Unid.
Ciclo Takt Time Demanda?
Producción (200kg.)
Semanal
Productos
111 min 49 58 52 min NO
Familia 1
Productos
290 min 19 197 197 min SI
Familia 2
El sistema actual sin mejora esta mostrado a continuación donde se verifica el cuello de botella
consiste en las operaciones del Trabajador 2 que superar el ritmo máximo de producción para
satisfacer la demanda.
Tiempo
N° Operación por puesto de Trabajo
(minutos)
1 Lavado de Bidones 200Kg. 7.0
2 Desplazamiento de Bidones 0.5
3 Llenado de Agua Blanda 9.3
4 Verificación de Peso 0.8
5 Traslado Materia Prima 1.8
6 Llenado de Materia Prima 5.1
7 Verificación de Peso 0.9
8 Traslado a Maquina 1.8
9 Mezclado a Maquina 18.0
151
14 Lavado de 4 Bidones 50Kg. 19.7
Puestos de
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Trabajo
Tiempos en
27.3 18.0 58.5 12.5
minutos
Grafico 16: Distribución de Tiempos
por Puestos ‐ Familia 1
70.0
Tiempo por Puesto (minutos)
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Puestos de Trabajo
152
En el caso del Operario N° 1, este tiene otras labores de limpieza y ordenamiento, por que cual
sus tiempos tienen un aumento y que no puede dejar de realizar por ser un trabajador
multifuncional. Estas tareas se considerar en su puesto como “Otras Actividades” las cuales
agregamos en tu tiempo de Operaciones en la Línea.
Distribución Propuesta: Se dividió las operaciones de trabajo del segundo operario, ahora
Para poder reducir el tiempo de trabajo del Operario 2 es necesario dividir la operación para
que sean realizadas por otros operarios creando el puesto de trabajo para el Operario 3. Se
muestra a continuación como se distribuirán las operaciones y los tiempos en la línea de
trabajo. Esto busca tener un flujo más suave de trabajo al tener operaciones realizadas por un
solo trabajador más cortas, maximizando la eficacia.
Tiempo
N° Operación por puesto de Trabajo
(minutos)
1 Lavado de Bidones 200Kg. 7.0
2 Desplazamiento de Bidones 0.5
3 Llenado de Agua Blanda 9.3
4 Verificación de Peso 0.8
5 Traslado Materia Prima 1.8
6 Llenado de Materia Prima 5.1
7 Verificación de Peso 0.9
8 Traslado a Maquina 1.8
9 Mezclado a Maquina 18.0
153
14 Lavado de 4 Bidones 50Kg. 19.7
Puestos de
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Trabajo
Tiempos en
27.3 18.0 40.3 30.7
Minutos
Las últimas actividades fueron realizadas por uno de los Trabajadores que se dedicará
especialmente al Traslado, Transvase y Almacenamiento del Producto en los Almacenes de
Producto Terminado. Se estandarizó los procedimientos para que cumpla estas actividades y
puede realizar las operaciones de 2 Líneas debido a que tiene un tiempo menor para sus
Activadades.
Grafico 15: Distribución de Tiempos
por Puestos ‐ Familia 1 Propuesto
45.0
Tiempo por Puesto (minutos)
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
Lavado Maquina Operaciones Despacho
Puestos de Trabajo
154
Para la reducción y mejora de los tiempos y poder alcanzar un ritmo de producción adecuado a la
demanda, se decidió dividir las operaciones en la que trabajaban con ritmos de producción
diferentes debido al largo tiempo de los procesos y que los trabajadores tienen diferente
eficiencia. Un solo operario realizara las operaciones de traslado a almacén, transvase a bidones
de almacenamiento de mayor capacidad y por ultimo almacenamiento final de producto
terminado.
La última línea de trabajo del Operario N°3 para el transvase y almacenamiento de las
unidades producidas en las envases de 120Kg son almacenadas sin problemas de confusiones
u otras demoras. Este operario se encargará del almacenamiento de las demás línea de
producción. Se realiza control de tiempos para verificar si crea fatiga y cambios en los
tiempos de producción pero no se generó ningún problema durante las pruebas de tiempo.
Finalmente se inició las pruebas de trabajo durante toda la semana durante la tercera semana
de marzo donde se pudo registrar la reducción en los tiempos de trabajos utilizados con
respecto a las horas programadas.
155
Figura 30: Croquis Disposición Inicial de las Estaciones de Trabajo
156
Cambios de las Operaciones en los Procesos:
Se llegó a reposicionar el área asignada para transvase a estar más cerca del almacén de
producto terminado ya que el Operario N° 3 tiene asignada esta tarea exclusivamente por lo
que puede trabajar más cerca del área de almacenamiento.
Se redujo las actividades más largas de un solo operario lo que ocasionada el cuello de
Botella de la Operación de Producción esto Dividir una actividad realizada por un Operario
para alcanzar un ritmo de producción de acuerdo a la demanda de pedidos.
157
Resultados de los Indicadores
Nuestros resultados buscan verificar las mejores propuestas realizadas en la empresa utilizando
nuestras herramientas de manufactura esbelta lo que permitirá validar nuestra apreciación inicial
las cuales están acorde a nuestra teoría y problemas.
Identifican los cuellos de botella con Reducir los tiempos de la actividad que
anticipación a los retrasos y posibilita un ajuste genera el cuello de botella, mediante un
o preparaciones para un cambio de la demanda manejo para que se tenga operaciones
más parejas con respecto al takt-time.
Mayor conocimiento de ritmos de producción
que debe cumplir para poder satisfacer a la Tener un control en el ritmo de
demanda a tiempo. producción de la empresa.
Métrica sobre las actividades que generar valor Verificar la reducción del tiempo de
y un mejor estudio de tiempos producción mediante los indicadores
ú ∗
ú
ú
ú
158
Tabla 30: Evolución de la Eficiencia de la Producción
Soquitex Ing. para el 2016
159
Procedemos a medir los niveles de eficacia operativa de nuestros procesos de producción antes y
después de la prueba piloto y de los cambios realizados para los operarios de las áreas de lavado,
mezclado, traslados y almacenados. En el cumplimiento de las entregas de los pedidos, podemos
ver reflejados que estos no han aumento las horas utilizadas para poder cumplir los pedidos a
tiempo, los cuales siempre han tenido que registrar horas extra de trabajo y un mayor costo de
producción debido a que también aumento las horas extras de los trabajadores de despacho.
Este balance ha permitido mejorar la eficiencia la cual podemos verificar comparando los
rendimientos promedio de los primeros meses del año 2016 con respecto a los meses de Marzo y
Abril donde podemos apreciar las mejorar debido a nuestro cambios propuestos en nuestra
propuesta de solución y llevadas a cabo con nuestra prueba piloto.
En los primeros meses de enero y febrero tenemos un rendimiento de nuestra eficiencia con un
promedio de 59% y podemos ver una mejora durante los meses de marzo y abril que llega al
69% en promedio de estos meses. Los cuales fueron causados por una mejor asignación de las
actividades requeridas para una mejor producción buscando alcanzar un ritmo adecuado a la
demanda. Este cambio debe de seguir siendo controlado para evitar desvíos entre la cantidad de
la eficiencia, el nuevo nivel de producción y la calidad de los productos terminados que debe
seguir estable sin alterar ni generar nuevos problemas.
160
Heijunka
Descripción de Procedimiento
161
cambios de las ventas. Mejorando la repartición de las tareas y estandarizándolas, Heijunka
permite: reducir el uso de los recursos humanos disponibles reducir los despilfarros a través de la
normalización de las ordenes de trabajo semanales.
- Planificación Empírica mediante una revisión física semanal de faltantes o sobrantes para
evaluar la producción de productos terminados o compra de Materias Primas.
162
Inicio de Prueba Piloto: El inicio de la prueba inicial fue a mediados de marzo con la
implementación de la planificación de los productos para la demanda semanal de la Empresa.
Se llegó a producir diariamente según la carga de trabajo máxima para no incurrir en gastos
de Horas Extras en lo posible tratando de mantener un stock de servicio suficiente para los
cambios o variabilidad de la demanda.
163
Gráfico: Producción Semanal Antes de la
Propuesta de Solución para la Producción
20
18
16 SOQUISIL ID
14 SOQUISIL MIC
12 SOQUITQUEST CM‐F
10 SOQUICLEAN OLI
8 SOQUIPAL JS‐Q
6 LUBROSOFT P‐F
4 QUIMIPAL NI‐C
2 SOQUILUB D‐P
‐
LUN MAR MIE JUE VIE SAB
Los productos de mayor volumen de venta tiene una producción por lote de 1tonelada para
cubrir la demanda semanal y un nivel de servicio (stock de seguridad). Estos se trabajan 8
bidones para llenar un contenedor de IBC y mantienen Periodos semanales de producción.
Para los pedidos más pequeños de los Lotes de Producción con menor demanda se trabajó en
tamaño de Lotes mínimo para una producción de 120 Kg.
Consideración para los productos de mayor comercialización para la empresa (Pareto con el
80% de las ventas). Los Otros Productos se incurre en su producción de acuerdo a su
demanda y se tiene separado tiempos para su producción durante la semana.
Calcula de la demanda promedio para los productos con demanda independiente según un
estudio de las Ventas para el 2014, 2015 y 2016.
164
Inventariado durante de los productos terminados y materia prima. Además de verificar el
ordenamiento y ubicación de los productos. También se evalúa cuáles son los productos que
ya no se tiene movimiento y los para rematar o desechar y aprovechar las eficientemente las
áreas de almacenes.
Verificar volúmenes de producción según producto para poder calcular los niveles de
rotación y reducir los riesgos de desabastecimiento gracias a que se aumenta el porcentaje de
fabricación por producto.
Medición de los Niveles de Stock: Se controla cuáles son los niveles de stock de trabajo más
eficientes, reduciendo la sobreproducción
Medición constante sobre los pronósticos de Ventas para poder hallar la demanda en
Unidades de los Productos y de los Stocks de Seguridad
Tipo I SOQUILUB 20 14
QUIMIPAL 18 13
SOQUITQUEST 8 8
LUBROSOFT 4 3
SOQUIPAL 4 3
SOQUICLEAN 3 2
SOQUISIL ID 3 2
165
El Plan Maestro de Producción se desarrolló para los meses de prueba inicial y se trabajó durante
el año 2016 antes de la Implementación y de la Prueba Piloto. Se tiene control un monitoreo de
los niveles de inventarios finales e iniciales de cada semana desde finales del año 2015 para
poder llevar a cabo un control adecuado y que coincida correctamente con los controles de
inventariado que se realizan mensualmente para la empresa.
166
Plan Maestro de Producción: Enero – Abril
Stock Inicial 17 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Soquilub D‐P Pedidos 20 20 21 21 20 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 19 20
Disponible Proy. 15 13 10 16 14 14 14 13 11 9 16 14 12 19 17 16 14
Disponible P. P. 15 13 10 16 14 14 14 13 11 9 16 14 12 19 17 16 14
PMP 18 18 18 27 18 18 18 18 18 18 27 18 18 27 18 18 18
Stock Inicial 19 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Quimipal NI‐C Pedidos 15 15 16 16 18 21 21 20 20 21 20 21 20 18 18 19 18
Disponible Proy. 13 16 9 11 11 8 14 12 10 16 14 11 9 9 9 8 8
Disponible P. P. 13 16 9 11 11 8 14 12 10 16 14 11 9 9 9 8 8
PMP 9 18 9 18 18 18 27 18 18 27 18 18 18 18 18 18 18
Stock Inicial 6 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SOQUITQUEST
Pedidos 7 7 8 8 9 9 8 8 9 8 9 8 9 10 11 9 11
CM‐F
Disponible Proy. 8 10 11 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 6 4 4 2
Disponible P. P. 8 10 3 ‐ 3 3 4 5 5 6 6 7 7 6 4 4 2
PMP 9 9 9 ‐ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
Stock Inicial 3 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
LUBROSOFT P‐F Pedidos 2 2 3 2 2 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 2
Disponible Proy. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Disponible P. P. 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4
PMP 1 3 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 3
Stock Inicial 3 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
SOQUIPAL JS Pedidos 1 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 4 4 3 2 3 4
Disponible Proy. 4 4 4 4 5 5 6 7 7 6 6 5 4 4 5 5 4
Disponible P. P. 4 4 4 4 5 5 6 7 7 6 6 5 4 4 5 5 4
PMP 2 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Stock Inicial 2 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SOQUICLEAN
Pedidos 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 2 3 4
OLI
Disponible Proy. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
Disponible P. P. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
PMP 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3
Stock Inicial 3 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
SOQUISIL ID Pedidos 7 8 8 7 5 9 9 9 9 7 8 8 8 7 9 8 8
Disponible Proy. 4 4 4 5 4 3 6 5 4 5 5 5 5 6 5 5 1
Disponible P. P. 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1
PMP 8 8 8 8 4 8 12 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4
Stock Inicial 4 Enero Febrero Marzo Abril
Tam. Lote 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Pronóstico 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
SOQUISIL MIC Pedidos 1 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3
Disponible Proy. 7 4 5 2 3 3 5 3 5 6 3 4 5 2 3 5 6
Disponible P. P. 4 ‐ 2 ‐ 3 3 3 ‐ 5 3 ‐ 4 2 ‐ 3 5 6
PMP 4 ‐ 4 ‐ 4 4 4 ‐ 4 4 ‐ 4 4 ‐ 4 4 4
167
Tabla 34: Planificación semanal de la Producción
Producto Lun Mar Mie Jue Vie Sab Total
Podemos observar de la tabla de que los diferentes productos tienen varias órdenes de
producción en lotes más pequeños. Debido a que los 2 principales productos tienen una alta
demanda tiene lotes de producción mayores pero siguen distribuyéndose por varios días para
evitar exceso de producción y esperas de producción de los diferentes productos. Esto lograr
reducir esperas debido a lote muy grandes y mejora la flexibilidad y respuesta antes la demanda.
En nuestro caso podemos medir la mejora con respecto a la evolución de la rotación de los
inventarios ya que nuestra propuesta de mejora busco crear una rotación más rápida de los
inventarios mediante la producción solo de las unidades necesarias durante la semana para
soportar la demanda semanal y mantener un nivel de stock de seguridad adecuado en caso de
tener una variación de la demanda.
168
Tabla 35: Rotación de Inventario
Rotación Inventario Enero Febrero Marzo Abril Mejora %
Podemos apreciar un aumento inicial en la rotación debido a un que un efecto del Heijunka es
tener un flujo más continuo de la mayor parte de los productos terminados como porcentaje de la
producción semanal. Esto quiere decir que la producción de todos los productos principales se
distribuye a lo largo de la semana por lo que se trabajan lotes o unidades más pequeñas. Esto
permite producir gran cantidad de productos en diferentes días, y evitar problemas en la línea de
producción debido a programas de trabajo en lotes grandes que no corresponde a la demanda
diaria.
169
Resultados de la Propuesta de Solución
Se determinó los procesos y actividades donde se producen los problemas principales, causas
y efectos en la Empresa y de las actividades que no generen valor.
Mal Pronostico 40
Cuello de Botella 35
170
Análisis y Evaluación del Problema de la Empresa
Mala
Falta de M.P.
Planificación
Para nuestro investigación se buscó atacar el principal problema que generan el 5.6 % de
pérdidas para la empresa en retrasos y perdidas de venta debido a una mala planificación de la
producción.
Los indicadores de las diversas herramientas utilizadas han sido evaluadas como parte de su
implementación y validación de trabajo de Investigación Aplicada 2 y estos a su vez tienen un
impacto positivo en los efectos que ve el cliente para lo cual se verificó la evolución del número
de retrasos con respecto a los meses de Enero y Febrero. Durante las fechas de la quincena de
Marzo y Abril ya podemos apreciar cómo se ha mejora y disminuido el porcentaje de retrasos de
la Empresa.
171
Tabla 37: Medición de Retrasos de la Producción
Total
Pedidos
Mes % Retraso
Retrasados
Pedidos
Fuente: La Empresa
Uno de los resultados determinantes para saber si nuestra propuesta de solución planteada
durante nuestro proyecto de mejora es verificar si los retrasos sufrieron alguna evolución.
Tenemos los indicadores mensuales sobre los retrasos del Año 2016 de los 4 primeros meses. En
nuestro caso podemos apreciar una disminución del número de retrasos con respecto al número
de pedidos totales al mes. Esta medición nos permite controlar el nivel de servicio que se le da al
cliente, los cuales le dan a la empresa varias ventajas competitivas a nivel del mercado nacional.
172
Evaluación Económica
Calculo del Costo de Implementación
Capacitación Personal:
Personal: 5 - Total Horas: 25 850.00
Producción
Capacitación Personal:
Personal: 2 - Total Horas: 15 240.00
Administrativos
Señalización, Revisiones y
Implementación 5S: Equipos 1,175.00
Mantenimientos
TOTAL 4,875.00
Fuente: Propia
173
Beneficios
Tabla 39: Resumen de Beneficios por Mejora
Activadades Descripción Costo Soles
Costo de Penalidad
Reducción de Costo de
950.00
Retrasos Gasto de Personal de Despacho
Fuente: Propia
174
Evaluación de Factibilidad
Se realiza un comparativo del Costo de la Implementación y el Ahorro obtenido gracias al
uso de Herramientas de Manufactura Esbelta. Los costos iniciales de Inversiones se
consideran como S/. 4,875.00 de los cuales además se incurre un gasto de mensual debido al
nueva estación y las herramientas necesarias para su trabajo de las cuales se considera
mensualmente un gasto de S/. 500.00 mensualmente. Los beneficios se calcularon como
ingresos referentes de efectivos proyectados que beneficiaran a la empresa gracias a nuestra
implementación de plan de mejora continua.
, .
B/C: Relación de Beneficio-Costo :
, . .
Esto representa para la empresa genera un beneficio que se traduce como que por cada sol
incurrido en la inversión generará un beneficio de 6.51 veces la unidad monetaria
correspondiente.
175
La evaluación se dio para un periodo de un año y se consideró los gastos mensuales de la
empresa por implementación, capacitación y nuevas actividades. Según el indicador se concluye
que la propuesta es aceptable y genera beneficios para la Empresa gracias a su inversión inicial.
176
Gestión de Riesgos
La gestión de Riesgos y Acciones Mitigantes se evaluó en la siguiente Matriz de Riesgos para la Empresa SOQUITEX ING. S.R.L.
Objetivos Estratégicos
Finanza Clientes Procesos Internos Aprendizaje Valoración
Eficienci
N Concepto Costos Reclamo Nivel de Rotación Uso Mani- Integra- Capaci- Valor
a Prob. Impacto Acciones mitigantes Responsable Frecuencia
invent. retraso servicio Invent. Almacén puleo cion tación Riesgo
operativa
Vencimiento de los Revisión de Niveles de Inventario y la Calidad de
1 X X X X X X Medio Leve Alto Encargado de Almacen Mensual
productos los Productos Almacenados Continua
6 Falla balanza electronica X X X X Alto Moderado Alto Plan de Mantenimiento de Equipos y Vehiculos Jefe de Mantenimiento Trimestral
Supervisor de Seguridad
9 Intoxicación de personal X X X X Medio Alto Alto Capacitación en el uso de EPPs Trimestral
y Salud Ocupacional
177
Evaluación de los Impactos
La evaluación de los impactos se realizó como un instrumento que nos permite medir
mediante un análisis de cómo influye nuestro proyecto en las diferentes personas y las
propuestas para llevar a cabo un manejo de los impactos y consecuencias que recibirá la
implementación sobre el trabajo que viene dado por el proceso de mejora continua
mediante herramientas de manufactura esbelta en la reducción de los retrasos de la
Empresa SOQUITEX mediante la mejora de su línea de producción, mejora de puestos de
trabajo y cambios de la planificación de la producción. Estos cambios pueden ser positivos
o negativos y se identificó las acciones que puedan mitigar el impacto en el ambiente.
178
Positivo: Documentar los cambios en el
ambiente de trabajo y verificar la mejora en el
ambiente laboral.
Cambio en el
Sistema de Trabajo Negativo: De generarse resistencia al cambio
se convocaría a reuniones con los trabajadores
y Gerente para su capacitación.
179
Positivo: Buscar el beneficio de los productos,
procesos o servicio que nuestro proveedores
Negociaciones de
ofrezca y compararlo con el nivel del mercado
Precios de Materia
Primas Negativo: Buscar nuevos proveedores en el
mercado con calidad y buena referencias
180
Conclusiones
La implementación de las 5S tuvo impacto positivo en los procesos de la planta y
almacenes que permitió disminuir tiempos de producción, eliminar desperdicios de
espacio y ahorro de tiempos, todo gracias a mejoras en la limpieza, disposición de
herramientas e insumos químicos. Se pudo evaluar las mejores con la reducción de
tiempos y con las auditorias donde se indicó los puntos a mejorar y su evolución.
Se concluyó que una de las principales tareas que agrega tiempos innecesarios en la
producción son los almacenamientos, traslados y tareas no definidas. En este caso se
pudo reducir los niveles del almacén y establecer las actividades que los operarios
pueden realizar durante los procesos para un mejor aprovechamiento de recursos.
El tiempo takt permitió encontrar una adecuada modificación en las actividades de cada
puesto de trabajo para evitar los cuellos de botella. Las actividades que generaban
demora fueron trasladadas a otro operario con tiempo libre lo que permitió reducir el
tiempo que cada producto en cada puesto de trabajo logrando una mejora del 10%.
Además, se estandarizo las operaciones y se establecieron responsable lo que mejoro
las relaciones y los tiempos de trabajo.
181
Recomendaciones
Se debe asegurar que la implementación de las herramientas que se utilizaron se
difunda como como una filosofía de trabajo y sea constante en la empresa. Todos
deben estar comprometidos en la aplicación de la misma, para que esto sea medible y
cuantificable se debe garantizar auditorías internas en cada área en la cual se hicieron
los estudios.
La utilización de las 5S creará ambientes de trabajo mejores para todas las áreas donde
se apliquen por lo que se debe tener la constancia de seguir la metodología en todas las
áreas de la empresa. Una vez implementado se debe seguir su ejemplo en todas áreas
de la empresa ya que no solo se debe limitar al área de producción.
182
Bibliografía
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concepts, processes, implementation
Asociación Peruana de Técnicos Textiles (APTT) (2014): MUNDO TEXTIL Nº 129 Pag.
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Cuatrecasas Arbós, Lluís (2006) Claves de "Lean management”: un enfoque para la alta
competitividad en un mundo globalizado
183
DE LAS COMPRAS DE UNA EMPRESA PERUANA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS QUÍMICOS (Tesis Pregrado para Ing. Industrial): PUCP
Laura Esther Reyes Toledo (2008) Rediseño de las Operaciones de Elaboración de Pinturas
Industriales Epoxicas (Tesis Pregrado para Ing. Industrial): PUCP
Levinson, William A. (2013) Lean management system LMS: 2012: a framework for
continual lean improvement: USA
Liker, Jeffrey K. (2006) Las claves del éxito de Toyota: 14 principios de gestión del
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Rafael Carlos Cabrera Calva (2014) TPS Americanizado: Manual de Manufactura Esbelta
Londoño, Olga y Otros. GUÍA PARA CONSTRUIR ESTADOS DEL ARTE: Bogotá 2014
Revista Universidad EAFIT (2010) Aproximación del enfoque por procesos y principios
Lean para la producción de índigo en una empresa textil. Vol. 46 Nº 158: Universidad
EAFIT
184
Anexos
Anexo 1: Información para los cálculos de Mano de Obra
Horas al Costo H-H
Costo en Dólares Días al Horas al Sueldo en Costo H-H Numero
Mes Extra
Operarios Mes Día Dólares Dólares de Trab.
(promedio) Dólares
Jefa de
23 8 781,3 184 4,25 6,37 1
Producción
Luz 1,560.00
Agua 3,360.00
Teléfono 9,840.00
Peaje 2,160.00
Personal Admin. (6) 98,400.00
Alquiler 84,000.00
Materiales 6,000.00
Mantenimiento 14,400.00
Depreciación 2,000.00
Combustibles 42,240.00
Servicios 10,200.00
Equipos 10,200.00
Otros 45,000.00
TOTAL SOLES 329,360.00
TOTAL DOLARES 102,604.36
185
Anexo 3: Costo de retrasos en soles
Fuente: La Empresa
186
25 6,295 45,90 534.7 - 23,906.1
Fuente: La Empresa
¿Qué opina sobre la calidad de los productos que ofrece SOQUITEX ING?
¿Qué opina sobre los precios de los productos que ofrece SOQUITEX ING?
Sobre la venta…
¿Qué opina sobre el soporte técnico que se brindó por parte de SOQUITEX ING?
187
¿Qué opina sobre la respuesta del servicio que se brindó por parte de SOQUITEX ING?
Sobre el servicio…
¿Qué opina sobre el servicio de atención y consultas que se brindó?
¿Con que frecuencia desearía que se haga una visita a la Empresa donde trabaja?
Personas encuestadas: 13
188
CANTIDAD PROMEDIO DE AUXILIARES QUIMICOS UTILIZADO EN EL PROCESO DE TEÑIDO EN KG (PERIODO ENE ‐ AGO 2016)
RELACION TRATAMIENTO PREVIO TEÑIDO ACABADO
PESO DE
PRINCIPALES EMPRESAS DE BAÑO HUMECTA DETERGE DESENGR SECUESTR DISPERSA LUBRICA SUAVIZA
PRENDAS DE COLORAN SILICONA
EXPORTADORAS DE PRENDAS DE R/B: 1:8 NTE NTE ASANTE ANTE NTE NTE NTE
EXPORTACION TE (%) (gr/lt)
ALGODÓN 2016 [kg] (gr/lt) (gr/lt) (gr/lt) (gr/lt) (gr/lt) COSTURA (gr/lt)
(KG)
8 1.15 1.00 1.00 3.50 2.00 2.00 2.00 3.00 4.00
DEVANLAY PERU S.A.C. 958,549 7,668 8,819 7,668 7,668 33,549 15,337 15,337 15,337 23,005 30,674
INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 838,197 6,706 7,711 6,706 6,706 29,337 13,411 13,411 13,411 20,117 26,822
CONFECCIONES TEXTIMAX S A 776,991 6,216 7,148 6,216 6,216 27,195 12,432 12,432 12,432 18,648 24,864
SOUTHERN TEXTILE NETWORK S.A.C 770,450 6,164 7,088 6,164 6,164 26,966 12,327 12,327 12,327 18,491 24,654
TEXTILE SOURCING COMPANY S.A.C 622,625 4,981 5,728 4,981 4,981 21,792 9,962 9,962 9,962 14,943 19,924
TOPY TOP S A 942,051 7,536 8,667 7,536 7,536 32,972 15,073 15,073 15,073 22,609 30,146
HILANDERIA DE ALGODON PERUANO 337,771 2,702 3,107 2,702 2,702 11,822 5,404 5,404 5,404 8,107 10,809
INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A 598,837 4,791 5,509 4,791 4,791 20,959 9,581 9,581 9,581 14,372 19,163
TEXTILES CAMONES S.A. 709,904 5,679 6,531 5,679 5,679 24,847 11,358 11,358 11,358 17,038 22,717
GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 171,392 1,371 1,577 1,371 1,371 5,999 2,742 2,742 2,742 4,113 5,485
COTTON KNIT S.A.C. 263,734 2,110 2,426 2,110 2,110 9,231 4,220 4,220 4,220 6,330 8,439
PERU FASHIONS S.A.C. 293,425 2,347 2,700 2,347 2,347 10,270 4,695 4,695 4,695 7,042 9,390
TEXTIL DEL VALLE S.A. 293,374 2,347 2,699 2,347 2,347 10,268 4,694 4,694 4,694 7,041 9,388
TEXTIL ONLY STAR S.A.C. 310,597 2,485 2,857 2,485 2,485 10,871 4,970 4,970 4,970 7,454 9,939
COFACO INDUSTRIES S.A.C. 151,619 1,213 1,395 1,213 1,213 5,307 2,426 2,426 2,426 3,639 4,852
RHIN TEXTIL S.A.C. 101,351 811 932 811 811 3,547 1,622 1,622 1,622 2,432 3,243
CREDITEX S.A.A. 94,016 752 865 752 752 3,291 1,504 1,504 1,504 2,256 3,009
INCALPACA TEXTILES PERUANOS DE 60,164 481 554 481 481 2,106 963 963 963 1,444 1,925
FRANKY Y RICKY S.A. 113,083 905 1,040 905 905 3,958 1,809 1,809 1,809 2,714 3,619
TEXTIL CARMELITA S.A.C. 71,941 576 662 576 576 2,518 1,151 1,151 1,151 1,727 2,302
ALMERIZ S A 90,776 726 835 726 726 3,177 1,452 1,452 1,452 2,179 2,905
LIVES S.A.C 118,451 948 1,090 948 948 4,146 1,895 1,895 1,895 2,843 3,790
COMPAÑIA UNIVERSAL TEXTIL S.A. 183,835 1,471 1,691 1,471 1,471 6,434 2,941 2,941 2,941 4,412 5,883
EL MODELADOR S A 171,078 1,369 1,574 1,369 1,369 5,988 2,737 2,737 2,737 4,106 5,474
MANUFACTURAS AMERICA E I R L 75,870 607 698 607 607 2,655 1,214 1,214 1,214 1,821 2,428
TEXGROUP S.A. 51,965 416 478 416 416 1,819 831 831 831 1,247 1,663
TEXTILE PREMIUM MANUFACTURING ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
CATALOGO S.A.C 61,903 495 570 495 495 2,167 990 990 990 1,486 1,981
PERUVIAN SOURCING GROUP SAC 26,563 213 244 213 213 930 425 425 425 638 850
GAITEX S.A. 52,686 421 485 421 421 1,844 843 843 843 1,264 1,686
GARMENT TRADING S.A.C. 102,449 820 943 820 820 3,586 1,639 1,639 1,639 2,459 3,278
TEXPIMA S.A.C. 53,397 427 491 427 427 1,869 854 854 854 1,282 1,709
CONFECCIONES TRENTO S.A.C. 41,698 334 384 334 334 1,459 667 667 667 1,001 1,334
ART ATLAS S.R.L. 19,650 157 181 157 157 688 314 314 314 472 629
COTTON PROJECT S.A.C. 33,094 265 304 265 265 1,158 530 530 530 794 1,059
S U B T O T A L 9,563,483 76,508 87,984 76,508 76,508 334,722 153,016 153,016 153,016 229,524 306,031
189
190
Anexo: Estudio de tiempos
Tiempos de Operaciones para proceso con mezclado normal
Operaciones cronometradas en minutos
Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lavado Envase (200kg) 6.8 6.6 7.9 6.9 4.6 7.7 7.4 7.4 6.8 8.3
Desplazamiento de envase 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 1.1 0.4
Llenado con agua blanda 9.1 9.4 8.9 9.5 9.2 9.4 9.4 9.1 9.3 9.4
Verificación de peso 0.8 0.9 0.7 1.1 0.8 0.5 1.3 0.8 0.7 0.8
Traslado materia prima 1.7 1.4 1.8 1.9 2.8 2.0 2.4 1.6 1.0 1.7
Llenado con materia prima 4.6 5.5 5.2 4.3 4.0 5.8 3.6 5.3 7.1 5.8
Verificación de peso 0.8 1.1 0.9 0.9 1.0 1.1 0.8 0.8 0.9 1.0
Traslado a maquina 2.2 1.2 2.2 1.6 1.7 1.8 1.4 1.8 1.9 1.9
Mezclado a maquina 17.6 17.8 16.3 20.0 17.3 17.5 20.4 16.1 18.8 18.1
Retiro de maquina 2.0 2.0 2.3 2.2 1.9 2.2 2.5 2.0 2.2 2.3
Mezclado a manual 11.8 10.3 9.3 9.6 9.8 11.8 12.1 10.5 9.7 9.8
Verificación de calidad 2.3 2.5 2.3 2.7 3.4 2.5 2.5 3.8 2.9 2.9
Traslado almacén 4.1 5.2 4.9 6.0 4.9 4.8 6.6 5.0 5.0 4.6
Lavado bidón de despacho 19.1 18.4 22.3 19.3 12.3 21.6 20.8 20.7 19.0 23.5
Llenado a bidón despacho 18.8 19.5 18.6 17.0 17.4 17.9 16.9 18.2 18.3 20.1
Sellado y etiquetado 6.9 7.7 6.7 7.5 7.3 7.2 8.1 7.7 8.1 7.3
Traslado y carga a camión 4.5 5.6 3.9 4.4 5.0 4.2 6.8 5.3 4.7 5.8
191
Tiempo N.
Operación
(min)
192
Tiempos de Operaciones para proceso con mezclado y calentamiento
Operaciones cronometradas en minutos
Operación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lavado envase (200kg) 6.8 6.6 7.9 6.9 4.6 7.7 7.4 7.4 6.8 8.3
Traslado de envase 0.4 0.4 0.3 0.4 0.7 0.6 0.5 0.5 1.1 0.4
Llenado de agua blanda 9.1 9.4 8.9 9.5 9.2 9.4 9.4 9.1 9.3 9.4
Verificación de peso 0.8 0.9 0.7 1.1 0.8 0.5 1.3 0.8 0.7 0.8
Calentar el agua 20.1 23.3 24.5 19.9 22.3 22.4 21.1 20.6 21.0 24.5
Traslado materia prima 1.7 1.4 1.8 1.9 2.8 2.0 2.4 1.6 1.0 1.7
Llenado materia prima 4.6 5.5 5.2 4.3 4.0 5.8 3.6 5.3 7.1 5.8
Verificación de peso 0.8 1.1 0.9 0.9 1.0 1.1 0.8 0.8 0.9 1.0
Traslado a maquina 2.2 1.2 2.2 1.6 1.7 1.8 1.4 1.8 1.9 1.9
Mezclado a maquina 175.3 179.0 173.3 180.0 170.2 175.0 183.0 178.5 188.4 177.7
Retiro de maquina 2.0 2.0 2.3 2.2 1.9 2.2 2.5 2.0 2.2 2.3
Mezclado a manual 11.8 10.3 9.3 9.6 9.8 11.8 12.1 10.5 9.7 9.8
Verificación de calidad 2.3 2.5 2.3 2.7 3.4 2.5 2.5 3.8 2.9 2.9
Traslado almacén 4.1 5.2 4.9 6.0 4.9 4.8 6.6 5.0 5.0 4.6
Lavado bidón despacho 19.1 18.4 22.3 19.3 12.3 21.6 20.8 20.7 19.0 23.5
Llenado bidón despacho 18.8 19.5 18.6 17.0 17.4 17.9 16.9 18.2 18.3 20.1
Sellado y etiquetado 6.9 7.7 6.7 7.5 7.3 7.2 8.1 7.7 8.1 7.3
Traslado y carga 4.5 5.6 3.9 4.4 5.0 4.2 6.8 5.3 4.7 5.8
193
Operación Tiempo N.
194
Anexo: Documentación y Procedimientos de Mejora para las 5S
195
196
197
198
Documentación y Procedimientos de Mejora para las 5S
199
200
201
Anexo: Imágenes sobre la situación de la empresa
202
Almacen 1 de Materia Prima
203